连铸上框架的装焊过程

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  0前言
  某集团公司与奥钢合作,为乌克兰生产1 900 mm板坯连铸机,该公司承担弯曲段、扇形段(弧形段、矫直段、水平段)等设备的加工、装配。
  扇形段即上、下框架,主要由16Mn材质的厚钢板组成,结构为单片板焊结构,具有坡口大、结构紧凑的特点。而关键部位,如轴承座板位置精确度要求极严,通水方管最终打压不得渗漏,且管与管之间必须单腔打压不得渗漏。不锈钢堆焊层不得出现任何表面缺陷如气孔、夹渣等。所以在保证焊接质量的前提下,控制焊接变形是生产制造的关键。装配尺寸100 mm±1 mm,不得出现偏差,文中以弧形段上框架为例,介绍了装焊工艺过程及生产中出现的问题,采取相应的措施。弧形段上框架外轮廓尺寸3 790 mm×1 850 mm×1 365 mm,重量9 730 kg。
  1工艺可行性分析
  焊接工艺对上、下框架采取了分部件组装的方法,即分为三大部分:两侧箱和中间立板。各部件采取单独焊接及矫正,有利于控制焊接变形。以中间立板为例,轴承座板与立板是垂直的,单独焊接容易施焊,也有利于矫正。而整体焊接,因为各板间距离很小,通水方管的焊接较困难,焊接质量很难保证,单片组焊,操作相对方便,总的来说,采取的分部件组装方案是可行的。
  2装焊工艺过程
  2.1技术要求
  严格执行图纸中技术要求的有关规定。收缩余量按1/1 000考虑。通水方管缺口处及管与管之间接口处,采用TIG焊,保证密闭性,不锈钢与碳钢焊接采用A302 3.2 mm焊条,堆焊用HS367D 1.2 mm焊丝。其余用H08Mn2Si,1.2 mm。框架返回后耳轴进行不锈钢堆焊,堆焊厚度为6 mm,堆焊前將堆焊表面进行清理,用紫铜板将堆焊周边固定,确保堆焊周边垂直度。焊接环境温度如过低,焊前预热100~150 ℃。
  2.2装焊过程
  装配两侧箱体,如图1所示,组装时先装配内侧两块筋板,整体施焊一遍后再焊内侧两块筋板,焊完清理,装配外侧两块筋板,然后整体焊接并矫正,符合图纸要求后待装。
  装配中间单片需做自制胎具,先装配轴承座板,矫正后装配焊通水方管,只有保证单片的位置度和平面度精度,才能保证最后装配时的准确。
  在平台上划全线进行总装。一定保证两侧箱体的对角线,偏差不得大于2 mm,否则100 mm±1mm尺寸无法保证。轴承座板的定位采用下部加垫块限位装配,如图2所示。
  轴承座板和立板的中心,按设计要求中所给的X值定位。轴承座板坐在垫块上后,反复检查各尺寸之间的精度,确认正确无误后,进行总装。将两侧箱体装好后,再次进行对角线检查,点固并装焊拉筋,定位焊长度不小于40 mm。进行焊接,焊接时框架侧放,一侧焊缝先施焊一至二遍后,将框架翻转焊另一侧,采用两人对称焊接,焊接时注意控制热输入量,以减少变形。焊后进行消应力热处理。热处理后检查总体尺寸,复查轴承座板位置及加工量。符合要求后进行喷砂、涂油。返回后进行耳轴焊接,轴承座板凹槽处堆焊。
  3生产中出现的问题及采取的措施
  (1)箱体变形:装焊两侧箱体时(图1),件1发生严重变形,而且由于工件1上端只露出90 mm长,采用火焰校正效果并不理想,也无法进行机械校正.针对这种情况,分析变形的主要原因是由于工件2坡口较大,焊缝收缩导致工件1受拉变形所致。所以采用工件2的坡口不焊满,待立板与箱体焊完后,工件1有足够的约束条件来对抗工件2坡口对它的拉应力,这时再将焊接工件2坡口焊满,就可以控制变形。
  (2)通水管路改进:单片装焊时,为防止机械加工总装时两个水腔之间串水,将方管处缺口管壁、立管与主立板相邻侧管壁割除,此种方法使轴承座与方管之间焊缝变为立板与方管焊缝,避免机械加工将焊道钻漏。
  (3)100 mm±1 mm装配尺寸的保证:除装配时严格控制对角线公差外,另外在每100 mm空隙处,加固两件工艺拉筋,要求定位焊牢固,防止由于焊接应力过大,拉筋开裂现象。
  (4)轴承座板和坡口尺寸加大:为防止打压时,水从轴承座板侧面渗漏,要求主立板与轴承座板处坡口加大8 mm,两端均布,以形成较好的包角。使轴承座周边封闭焊。另外为防止装配轴承座万一出现装配偏差,单侧补焊,影响质量和生产进度。
  (5)轴承座板堆焊:要求机加车间按图3形式加工。避免了由于按左图加工在拐角处空间过小,熔化的焊接金属无法到达尖角处,或熔渣无法排出,从而出现气孔,夹渣,未熔合等缺陷。
  4结论
  整个上框架的各项指标都满足有关技术指标及要求,尤其是各轴承座板位置偏差全部符合设计公差要求。通水方管最后在机加车间封堵打压时,由于工艺改进使原来由一台二十四个班次,缩减到六个班次完成。堆焊焊缝极少出现尖角处未熔合缺陷。实践证明,采取的工艺措施是合理、有效的。
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