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研究了高粘度物料精馏的特点与解决方法,对大塔径(2000mm)、低板间距(285mm)、高粘度(10~50Pa*s)物料的精馏过程,采用新型导向筛板替代原泡罩塔板进行技术改造。在计算机上研究了精馏工艺优化方案,工程上合理排布导向孔与塔板分块。技术改造达到了扩产、节能、提高产品质量与回收率、稳定生产的目的。技改设备投资仅22万元,年增经济效益321万元,投资回收期不足22天。