海上油田低产井电潜泵举升方法研究

来源 :东北石油大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maoloye
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
海上油田具有单井产能高,埋藏深度深的特点,多采用电潜泵进行举升。但对于部分低产井,平均产量在20m~3/d左右,采用电潜泵举升将由于液量低而导致电机温度过高,发生烧泵事故,大大影响了低产井的正常生产。本文针对南海西部WS油田低产区块的地质特点和生产实际情况,分析了储层渗流规律,建立了低产井产能预测模型,并对产能进行分析;通过理论研究和现场调研,分析了低产井电潜泵举升易出现事故的原因,提出了回流补液降温方法,研究了海上低产井举升配套工艺。研究结果表明:(1)低产井采用常规排量电潜泵举升,由于地层供液能力低,易造成动液面高度不足、进泵液体少,对于潜油电机的散热能力不够,从而导致潜油电机中绕组漆包线温度过高发生熔断而发生烧泵事故。(2)将电潜泵井工作状态分析两种,分别为正常工作状态与低产工作状态。通过有限元仿真模拟对两种工作状态下电潜泵的温度场分布及寿命进行分析发现,在正常工作状态下电潜泵的举升流体多为液体,可以有效携带热量,潜油电机温度在安全温度范围内,运行寿命较长;低产工作状态下,举升流体多为气体,无法有效携带热量,潜油电机温度较高运行寿命较短。并通过实验验证了上述结果,最终利用经验公式确定低产状态下电潜泵运行寿命约降低至原有的0.21倍。(3)为解决低产井电潜泵运行寿命短的问题,设计了一种新型回流补液降温装置,可根据流量大小来调节回流量,以减少对泵效的影响,并对装置的应用效果进行分析,发现采用装置后可提升低产状态下的沉没度,可将低产工作状态转化为正常工作状态,能有效降低潜油电机温度,平均降幅为122.87℃;同时分析了不同流量和流体温度的影响,发现影响程度较小,均在安全温度范围内;最后对于装置的相关工作参数进行了优化,确定其回流通道尺寸在3-4cm之间为最优。(4)针对海上油田某区块的实际情况,基于回流补液装置设计结果,设计了井下回流采油系统,确定了扬程、泵型、潜油电机功率级数、下泵深度及配套装置,形成了低产井电潜泵举升方案。
其他文献
随着我国油气资源勘探开发技术日趋成熟,非常规致密砂岩油气资源表现出巨大开发潜力。目前国内外普遍采用水平井体积压裂并结合衰竭弹性开采模式开发非常规致密油气资源,致密油储层甜点评价研究是实现致密油效益开发的关键技术之一。现有致密油储层甜点评价方法种类繁多,其适用性及准确度均存在较大的局限性。因此亟需建立一种能够综合考虑岩石力学特性、岩石物理测井响应特征、储层物性参数、储层含油性等影响因素的致密储层综合
随着我国油气资源勘探开发技术日趋成熟,非常规致密油气资源表现出巨大开发潜力,正逐渐成为保障我国能源战略安全的重要支撑资源。致密油藏一般无自然产能,需要借助水力压裂技术才能实现规模和效益开发。在开采致密油储层的过程会出现地层压力下降快、产量递减快、采收率低等问题,为充分利用地层能量并有效控制产量递减,优化合理井底流压是常用技术手段之一。本文以X区块致密油储层为研究对象,以产量最大化为目标,从油藏工程
SG油田1975年投入开发,目前综合含水为81.54%,产量递减速度较快,含水大于95.0%的井数占比达到29.8%,对这部分高含水井采取的主要措施是关停。措施初期有效降低了全区含水,但随开发时间延长,出现注采对应率低、水驱控制程度低等问题,因此,有必要开展高含水井关停对生产影响研究,并给出关停井的合理复产方案。本文基于非均质模型,建立了五点法、反九点法和反七点法井网高含水井关停后产油量和产液量损
多年水驱开发,特低渗透油藏朝94区块杨大城子油层表现出非均质性强,储层物性差,措施增产效果差,关井、低产井多,日产水平低、常规加密效果差等问题。整个区块剩余油挖潜难度大,早期进行加密后,虽然状况有所缓解,但是注采压差仍很高,且有逐年上升的趋势。室内研究和矿场试验研究发现,通过井网加密,建立有效驱动体系,在配合整体压裂的效果最好,因此,需要开展朝94区块杨大城子油层剩余油挖潜对策的研究。针对朝94区
双68区块登娄库油层具有非均质性强的特点,从渗透率小于10m D的低渗透储层和渗透率大于300m D的中高渗透储层均存在,层间差异大,并存在油水同层的情况。因此,为提高复杂非均质性油藏采收率,本文引进了J函数进行精确油水同层建模,应用油藏工程方法和数值模拟方法确定了合理注水开发模式,主要取得了以下成果和认识:(1)根据一定的筛选原则,优选出6项代表性强的指标,分别为沉积相类型、钻遇率、渗透率、含油
X区块经过50余年的注水开发,已进入高含水后期,可采储量逐年递减,储层非均质性严重,后续开采愈发困难。在此背景下,常规的水驱开发已经不能达到目标区块提高采收率的要求,三次采油技术迫切的需要被提上日程。中石油于2012年提出了“整体控制、层系细分、平面重组、立体优化、深部调驱、二三结合”技术路线,从“完善注水、改善注水、转换驱替介质”3个方面持续深化二次开发工程,从而初步形成了老油田改善水驱效果与提
随着油田开发的不断深入,常规的老油田在经过长期的水驱开发之后,地层剩余油逐渐减少,采用压裂的方式进行增产能够改变原有的水驱水流通道,进而增加油井的产油量。大庆油田X区块在经过长期的水驱开发之后,油井产油量逐渐降低,需要进行压裂的方式增产,但是X区块有三个目标储层,且两个层位之间相邻比较近,因此采用常规的分段压裂工艺无法实现分层压裂,因此需要采用限流法控制油层裂缝的起裂,并使每个层段均能够得到较好的
目前,国内多数油田已进入三期开采,常用的表面活性剂有两类分别是:阴离子型和非离子型,其使用环境要求较高,对碱的依赖性较强,添加碱后会产生诸多不良影响,所以急需开发具有更好物理和化学特性的表面活性剂。以重烷基苯磺酸盐强碱三元体系和石油磺酸盐弱碱三元体系为室内最佳标准体系,通过对标准体系乳化性能和驱油效果的评价分析,建立三元体系乳化性能和驱油效果的评价方法,将标准体系的乳化性能参数与驱油效果进行比较分
我国所产原油中大多数均为含蜡原油,因为含有大量石蜡,导致原油在析蜡点以下具有较差的流动性,这对生产工作带来许多潜在危害。当油温降至胶凝温度以下,原油就会发生胶凝,根本原因是石蜡的结晶析出形成具有较高强度的网状结构,致使原油失去流动性。胶质一般是原油体系中含量最高的极性物质。虽然在含蜡油析蜡和胶凝行为中起关键作用的是石蜡,但胶质作为具有极性基团和非极性端的分子,它可以对石蜡分子的结晶过程产生作用,改
钻井工程方案决定了钻井施工的质量和速度,在制定方案时,工程师需要根据井史数据库和目标井的情况进行钻井工程设计,需要对数据进行查询、处理、分析和优化,在此过程中一些重复性的工作通常会浪费大量时间,且误差较大,通过调研发现现有软件操作流程复杂,局限于功能的实现,能够支持后期优化的软件较少。针对系列问题,开发了能够实现批量化计算、自动化计算以及支持后期优化的钻井工程设计软件(Drilling engin