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钢球磨煤机是火力发电厂使用最多的磨煤设备,但钢球磨煤机制粉系统的能耗较高,用电量高达厂用电的20%左右。为了适应我国电力体制改革,促进电力事业的可持续发展,进一步提高发电机组运行的可靠性和经济性、减少发电成本,降低国家能源消耗,对钢球磨煤机进行运行优化就显得十分必要了。
在电厂对钢球磨煤机进行试验,由于周期长、成本高,同时系统庞大,状态调整相对困难,会导致系统误差较大。在实验室条件下进行钢球磨煤机实验,经济、安全、可靠,同时根据实验目的便于调整实验状态。本文在实验室条件下,对MS-500实验磨进行了系统性地研究,分析了钢球磨煤机的运行工况、磨煤机理。首先通过调整载煤量、钢球装载量及磨制时间,分析了载煤量、钢球装载量及磨制时间对磨煤机理的影响,分别得出最佳载煤量和最佳钢球装载量,使磨煤机出力最大,制粉单耗最低;其次,分析了载煤量对磨煤机出力、磨煤机功率的影响机理,并将两者对比分析,得出最大磨煤机出力和最大磨煤机功率对应的载煤量不同,两者的区别为工人在电厂中的实际操作提供了理论参考;第三,在最佳的钢球装载量和最佳的载煤量的基础上,通过调整钢球配比来优化钢球磨煤机运行,分析大小钢球的磨煤机理,得出最佳钢球配比。
通过以上优化得出钢球磨煤机的最佳运行状态,为电厂降低厂用电率、提高发电厂的经济性提供理论参考。