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近年来发现的低渗透油藏所占比例越来越大,而低渗透油藏开采难度大,衰竭式开发采收率很低,注水开发存在“注入难”的问题。因此,如何经济高效开发低渗透油藏是当前油田开发中具有相当难度和重要意义的课题。由于气具有易流动,降粘,体积膨胀,降低界面张力的作用,因此注气驱在解决低渗透油藏开发方面表现出独特的优势。CO2是注气驱优选溶剂之一。因此,探索低渗透油藏注CO2驱油机理、驱油效果以及现场如何合理高效的实施CO2注气开发具有重要意义。 论文选用大庆芳48断块扶余油层注气试验区为对象,开展了地层油注CO2气驱的膨胀实验、细管实验和长岩芯驱替实验研究,并对实验结果进行了模拟研究:分析了试验区试采动态和现场注CO2气试验的动态特征;以芳48断块扶余油层试验区的地质特征为基础建立了注气驱的数值模拟模型,利用GEM组份模拟器,在拟合注CO2气驱动态基础上,设计了注水、注气和水气交替注入开发方案,优选了注气调整方案。研究结果显示:CO2的注入使芳48断块膨胀系数、体积系数、气油比增加,粘度降低;细管实验测定的注CO2气驱的最小混相压力为47MPa。结合实际情况认为大庆宋芳屯油田注CO2气驱替只能是非混相驱。低渗透油藏注气存在注气启动压力,本次实验为2.48MPa。芳48断块岩心在22.64MPa下注CO2采收率为48.15%。注气井注入压力较低,解决了注水开发实践中“注入难”的问题。注入的CO2对近井地带地层有显著的改善作用。方案优选结果认为:当注气突破后,注入一定量气形成油气传质过渡带后,进行水驱将是较好的选择,当突破井气油比上升到一定程度后,实行间歇开井。