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作为宝钢冷轧汽车板生产关键单元的1#轧机,可生产产品的宽度范围跨度最大、宽度最宽,且机组的小时产量也居各个单元轧机之首,然而,轧机包括酸洗机组的异物压入缺陷一直困扰生产,成为影响产品质量的主要问题,急需予以改进。针对困扰酸洗和轧机机组产品质量的异物压入缺陷,运用六西格玛的定义、测量、分析、改进、控制五步法方法,开展了质量改进工作并取得了较好的效果。本文着重对解决问题的各个阶段进行了较为详细的分析,在定义好质量改进目标后,首先进行了测量阶段的工作,该阶段从分析机组流程出发,进行了数据采集的策划,并根据缺陷特征的分类对数据测量系统进行了分析;接下来的分析阶段,通过流程分层,识别出八个方面的潜在根本原因,并通过T检验工具对潜在根本原因进行逐一验证,确定出六大关键影响因素。改进阶段运用头脑风暴法形成八个解决方案,通过评估后确定三个最佳方案并进行了细化。最后的控制阶段针对改进方案进行了现场实施,并形成固化成果得到了推广应用。