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淀粉废水水质复杂、污染物浓度高,属高浓度有机废水。本文采用“UASB-A/O”工艺对淀粉废水开展处理设计及运行控制研究,针对UASB反应器进行快速启动及污泥快速颗粒化技术研究,考察了A/O组合工艺及构成单元对有机物和氨氮的净化效能,并对整体处理工艺进行技术经济分析。厌氧反应器采用低浓度、高水力负荷、间歇进水的方式进行启动,控制进水COD为3000~3500mg·L-1,进水负荷为1.0kgCOD·(m3·d)-1,运行25天后完成启动;此后,不断提高容积负荷,使其达到7.0kgCOD·(m3·d)-1左右,稳定运行20天后,出水COD降至581~695mg·L-1,COD平均去除率为84.5%。运行过程中,当容积负荷达到3.5kgCOD·(m3·d)-1左右时,反应器内形成絮体污泥;容积负荷达到7.0kgCOD·(m3·d)-1左右时,开始出现颗粒污泥;此后容积负荷提高到8.5kgCOD·(m3·d)-1左右时,生成大量沉降性好的颗粒污泥,实现污泥颗粒化。A/O组合工艺的缺氧和好氧反应池中均装有纤维填料,采用间歇进水、闷曝方式对反应器进行挂膜启动。启动阶段,控制进水COD为638~682mg·L-1,氨氮为149~174mg·L-1,好氧反应池溶解氧为3~4mg·L-1,缺氧反应池停止曝气,进水量为1000m3·d-1,回流比为1.5,当COD和氨氮去除率均稳定在80%以上时,完成了填料挂膜和微生物的培养驯化。此后,不断提高容积负荷,经过60天的稳定运行,COD和氨氮的去除率分别为86.8%和84.5%。通过对不同运行条件下的运行结果,当回流比为1.5,溶解氧为4mg·L-1时,系统的运行效果最佳,缺氧、好氧反应器分别具有良好的反硝化和硝化作用。在整个运行阶段,污泥从感观上经历了由开始时的黑色变为灰褐色最后变为黄褐色;运行后期,反应器内线虫渐渐减少,轮虫较初期体形大,数量多。废水处理工程的规模为4000m3·d-1,总投资为1208万元,废水运行处理费为1.83元·(m3)-1。当系统进水COD6700~7200mg·L-1时;处理后出水COD的平均浓度为84mg·L-1,满足相应的排放标准要求;COD和氨氮等污染物的削减量分别为8299t·a-1和126t·a-1,环境效益显著。