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在天然气的生产中,总有各类液体随气体排出,如盐水、碳氢液体之类,此类液体通常在生产中以水滴的形态携带到地面,而气藏压力低,天然气携液能力不足时,液体的混合物无法带到地面,只能在井筒内沉积。井回压因积液而升高,因而影响产能,甚至导致淹死气井。该问题严重影响气田产量,大大提高了开采、集输成本。基于流体动力学旋流技术原理,应用旋流技术解决问题。在本文中,旋流技术被应用来解决该问题。针对井底积液的成因机理,得出井底积液的判定规则以及天然气井的携液量数学模型。在此数学模型基础上,对井下旋流工具的几何模型和物理模型进行设计与建模,并依靠matlab与fluent软件对管柱内两相旋流进行数值模拟与仿真研究,依据计算模型及求解进行优化,从而得出最优结构的井下旋流工具对携液能力的影响。在针对苏77-4-4井与77-4-6的不同井况进行不同的试验措施制定后,进行为期9个多月的运行试验,并对试验所得出数据进行现场收集与整理分析,最终验证旋流技术在排液采气中实际应用中所起到的效果,两口实验井加装装置后产气产液量均有所增加,并最终产量稳定,套压下降率提高。涡排工具在井内发挥了提高气井携液生产能力的作用,还能稳定产量。