浅层超稠油立体HHSD开发技术研究及应用

来源 :第十八届五省(市/区)稠油开采技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wahahabookbb
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超稠油油藏在蒸汽驱过程中,受驱动力和重力的作用,表现为蒸汽驱油和重力泄油两种状态,即驱泄复合.两口水平井上方新钻一口水平井注汽,两侧下放水平井采油,可形成立体水平井HHSD驱泄复合开发方式.研究结果表明,立体HHSD的合理注汽开发方式是水平井采用A、B点轮换注汽,轮换周期为90天,优化操作压力为2.5MPa,注汽速度70-90t/d,井底蒸汽干度大于70%,Sub-coo1优化为30℃-40℃,采注比1.1;主要调控技术是温和注汽、调参提液、控液生产和Sub-co01优化.预计可最终提高油藏采收率至45%50%.
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目前鲁克沁油田深层稠油油藏综合含水已达71%,水驱采出程度6.2%.为了解决含水率高,水驱采出程度低的问题,开展氮气泡沫驱技术攻关和试验.利用碳氢活性剂加氟碳活性剂的复配策略形成新型起泡剂XHY-4,成功的在具有高温(80℃)高盐(170000mg/L)高压(20MPa)特点的油藏条件下实现了强起泡和稳泡性能,同时能够实现在含油条件下仍具有较好的流度控制能力,临界含油饱和度约为25%.泡沫体系在岩
随着地面集输技术的发展,高效、节能、环保、安全已成为核心,密闭集输是集输发展的必然趋势.因此,车510沙湾组超稠油油藏采用二级布站密闭流程设计,原油由井口直接输送至处理站,中间环节无增压设备.但该区受超稠油粘度大,携带伴生气及饱和蒸汽,高硫化氢,参数调控难等因素影响运行极其困难.本文通过密闭系统优化设计,采用两相分离蒸汽缓冲处理装置消除气影响,采取端点加高效脱硫剂为主湿法脱硫为辅的综合除硫技术,并
克拉玛依油田九1-九3区浅层普通稠油油藏是国内最成功的工业化汽驱开发区块之一,在常规汽驱后,存在如何继续提高采收率的问题,过热汽驱不仅有成本优热外,还有强化蒸馏作用、水热裂解作用,能有效提高地下难动用储量,经过近5年的开发,过热蒸汽驱有效降低的油藏递减,改善了油藏剖面的动用程度,提高了单井的生产效果,对同类油田开发具有一定的借鉴意义.
轮古油田稠油油藏具有埋藏深,粘度大的特点,开采过程中沿井筒的热损失较大,靠自身能量难以举升到井口,而现存的常规举升工艺也难以满足该区超深稠油油藏的开采.在对轮古油田稠油性质以及深井举升工艺研究的基础上提出了运用掺稀降粘的方法进行稠油油藏开采,并且结合室内掺稀降粘的实验评价结果以及现场油井的产量先后开展了双管电泵、管式泵+水力喷射泵组合人工举升工艺技术先导试验,形成了轮古稠油人工举升配套工艺系列技术
克拉玛依油田九1-九5区稠油油田已开发30余年,浅层稠油汽驱开发达到国内领先水平.针对近期油价大幅下跌,稠油开发面临亏损严重的问题,通过总体部署,总结稠油开发经验的基础上,优化掌控油田可持续发展关键对策,平衡目前低油价下产量与成本、汽驱与吞吐、稳产与挖潜等的关系,合理优化注汽、提高油汽比.根据油藏地质精细研究、油藏工程研究等,优化衰竭式和吞吐开发高效井和低效无效井,精细调控汽驱开发,提高高效油藏、
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风城重18井区属于超稠油油藏,前期研究存在对沉积相内部微相划分不精细,有利储层分布认识不清等问题.本次划分以层序地层学为基础,建立精细小层等时划分对比,应用"将今论古"的现实主义原则、比较岩石学的方法,通过对比现代存在的沉积物的特征与研究区地层沉积特征来还原古环境特征.对岩心及薄片进行观察,结合测录井和化验分析等资料,查清物源方向,进行沉积相类型鉴定及微相精细划分、建立测井沉积相、测井岩石相模式,
风城油田重32井区属于浅层超稠油油藏,采用直井、水平井组合井网,蒸汽吞吐开发.油井蒸汽吞吐周期生产特征反映,6轮之后油汽比和日产油指标明显变差(水平井更为突出),油藏开发效果逐渐下降,但油藏采出程度较低,具有很大的调整潜力.通过油藏精细描述和油藏工程优化研究成果,应用驱泄复合开发理念,开展了吞吐开发后期转换方式VHSD试验.VHSD预计可提高采收率至60%左右,通过研究与现场试验制定了VHSD调控
文章以风城油田超稠油污水回用过热锅炉为研究对象,针对过热锅炉频繁结垢问题,通过对过热锅炉掺混器和注汽管网垢样的分析,最终确定溶解硅和胶体硅是导致过热锅炉掺混器结垢的最主要因素.根据超稠油污水特性,研制出高效的除硅药剂,通过室内除硅试验,确定了化学混凝除硅的技术思路,形成了"先除硅,再净化"的工艺思路.现场首次成功应用了"化学混凝沉降+离子调整"的除硅净化相结合的处理工艺技术,处理后净化污水中硅含量