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摘要:结合现场实际,阐述特殊疑难泵况问题井的处理思路和方法。通过处理日常管理中的疑难问题,达到一定程度上对检泵率的有效控制。泵况管理中细节工作成为控制检泵率的关键,
关键词: 泵况;疑难井;处理
中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:
1 目前检泵率的现状
近年来,某厂机采井的检泵率状况居高不下,并且呈现出一定的上升趋势,2011年某厂实际测算检泵率已经超过40%,2012年某油矿提出机采井检泵率控制在35%以下。
1.1油井检泵原因
(1)偏磨问题,约占检泵总量的50%左右;2011年以后,各类工具问题造成的检泵比例逐步上升,这部分约占25%。
(2)其他因素。如材质类,井况管理类等方面各占一定比例,对全厂的检泵情况造成足够的影响。
1.2检泵率控制的难点
(1)偏磨治理达到一个瓶颈。自从某油田开始注聚以后,偏磨一直是机采井检泵率的关键,聚区偏磨严重,水区也逐步出现偏磨问题,问题出现后,全厂乃至整个油田系统一直对偏磨问题投入极大的人力物力,很多具体有效的治理技术措施已经开始陆续实施,效果明显,偏磨问题从最高时期的接近70%下降到50%左右,但是近年来偏磨的治理方面并没有技术上的突破性质的紧张,偏磨检泵的比例一直在40-50%之间,除非有技术方面的重大突破,否则这个问题还将在一段时间内困扰油田的泵况管理。
(2)工具问题的解决需要一定时间。井下工具问题一直是泵况管理中的一个重要方面,近年来这个问题更为突出,重点在螺杆泵橡胶熔胀,洗井阀失效以及抽油机井深井泵质量问题等几个方面。各类井下工具的厂家和型号及其产品质量和服务非常庞杂,其在现场的使用效果都需要较长的时间验证,大型企业选择和淘汰一种产品更需要时间,短期内想彻底解决方面工具的问题是很不现实,这个因素造成的检泵比例只能慢慢减少,也很难出现突破性的进展。
(3)处理疑难井成为解决问题的关键。控制检泵率面临着很多短期内难以解决的问题,现场管理中每个采油队都会遇到各种泵况疑难井,管理难度大,频繁检泵,一定程度影响一个采油队的检泵率指标,这样的问题积累起来就成为影响一个采油矿的大问题。对采油矿而言,加强细节工作,从细节入手,开拓思路,逐步解决每一口单井的具体问题,部分或全部解决某一类疑难井的问题就成为控制检泵率有效的手段,加强日常的泵况管理固然是控制检泵率的基础,开拓思路,及时采取新的措施处理疑难问题井也是一种新的探索。
2 疑难井的处理新思路和方法
现场管理中我们经常能遇到泵况管理难度很大的油井,一般表现为经常卡泵;大螺杆泵偏磨严重,采取加强扶正或将参后也等措施见不到明显效果,频繁造成检泵,对于这类比较特殊的井,常规的加强洗井等方法很难见到较好的效果,需要采取新的思路和方法进行处理。
2.1推广应用抽油杆综合保护器
抽油杆综合保护器,现场称之为“防偏磨悬绳器”,其原理相当于一种可自动旋转的悬绳器,利用抽油机上下行程的载荷差,转换成抽油杆轴项的旋转动力,随着抽油机井的运行,抽油杆缓慢的旋转,从而变化井筒内偏磨的部位和角度,达到一定程度延缓偏磨变差的目的,也能适当避开卡泵井遇卡的部位,减少或避免卡泵的发生。该矿已在经常出现偏磨作业检泵和杆不跟的井中安装了28套。例如A121井经常出现杆不跟的问题,洗井处理没有效果,通过加装抽油杆综合保护器后,已经连续正常运行10个月未出现杆不跟现象;经统计早期安装的11口井,平均检泵周期延长79天。同时为了继续加大该技术的推广力度,在上返某区抽油机井作业时直接安装保护器。
2.2引进酸洗除垢方法
检泵现场中我们发现部分,抽油机井卡泵是因为抽油泵的泵筒内壁结垢造成的。这类井一般初期呈现频繁的杆不跟,普通的热洗处理不但无效反而问题加剧。借用三元地区的除防垢技术,采取酸洗除垢措施进行处理。例如A1818井,该井经常杆不跟,曾采取洗井、调参、调防冲距等措施反复处理都没有明显的效果,4月份采用酸洗除垢后,该井运行平稳,已经3个月没有出现杆不跟的问题。
(1)室内酸液浸泡试验。8月20日,A1611井检泵起出的活塞发现明显的结垢现象, 8月21日进行第一次浸泡试验,时长18小时,浸泡前活塞防砂槽被结垢堆积,经浸泡后,所有结垢物均已脱落,经棉纱擦拭可见防砂槽原状。利用酸洗液可以溶解活塞上堆积的垢质。为了进一步详细检验酸液除垢的速度,于8月22日进行第二次浸泡试验,总用时长为1小时30分,浸泡前活塞防砂槽被结垢堆积,经浸泡后观察。二十分钟:表面物质软化50%,槽内沉积物硬度变化细微。三十分钟;表面物质软化70%,槽内沉积物有明显软化迹象。四十分钟后,表面物质全部软化脱落,槽内沉积物可以刮除,还不能自行脱落。六十分钟:大部分沉积物均可以擦拭去除,残留物较少。九十分钟后,所有沉积物都已能够擦拭去除,见防砂槽原貌。初步结论:酸液完全浸泡90分钟能够达到除垢效果。
(2)现场酸洗解卡试验。8月23日-29日,先后对A1220井、A1801井、A151井进行酸洗,前两口井酸洗后没有明显效果,A151酸洗后,杆不跟现象基本消除,功图明显变好。A151井酸洗前功图分析,下行程线有明显的向下的圆弧,表明抽油桿下行遇到明显的阻力,分析应为泵内垢质阻碍活塞下行,酸洗后测的功图分析,功图为典型的红旗飘飘图形,下行程的圆弧变成了正常的波浪曲线,泵况完全恢复正常。本次酸洗试验三口井,有两口井没有明显的效果,其中A1220井今年2月1日杆不下关井,关前经常出现杆不跟情况,关井时间207天,A1801井酸洗前同样关前经常杆不跟,关井至酸洗间隔53天。酸洗无效可能是由于油井本身没有正常运行,酸液无法进入活塞和泵衬套间隙内或进入酸液较少造成的,并且因为处于停机状态。活塞和衬套缺少磨擦振动,已经软化的垢质也不能脱落。试验表明,酸洗对部分结垢卡泵井能够起到明显作用的,是一个处理泵况问题的新思路和新方法。
2.3进行螺转电试验
很多电泵井转螺杆泵后,由于产液量较高,多采取大泵型、高参数运转,造成检泵周期异常偏短,对于这类井我们尝试转回电泵方式生产例如A9-170井从2003年转螺到目前,10年时间累计检泵13井次。技术大队的研究发现,该井偏磨与油管轨迹全角变化大有关,虽然采取多项治理措施,但都未见到明显的效果。2012年我们转换思路,将这口井转为电泵生产,转后产量达到要求,目前运转正常。
2.4大幅度上体泵挂试验
真对特殊油井,采取特殊办法,A1617螺杆泵井由于偏磨严重,检泵频繁,为解决该井频繁检泵的问题,我们分析认为该井尚不具备转电泵条件,根据该井长期动液面在300m以上的情况,我们大胆将泵挂由原来的907m上提到700m,以减轻井内管杆的运转负荷。实施后,该井在产液基本不降的情况下,电流下降了30%。进一步效果还有待观察。
2.5特殊井减少下井扶正器数量
不断加强抽油杆扶正起布置,但在2011年某区出现较大比例的杆断问题,由于检泵周期普遍很短,起初管杆并没有明显的偏磨,经过分析发现其中有一项重要原因是油井扶正器布置过多,造成全井负荷偏大造成杆断,负荷大问题严重成为超过偏磨。针对经常发生断杆、负荷偏大的斜井,适当减少全井扶正器数量,以减少抽油杆负荷,防止杆断造成的检泵。今年以来已实施15口井,实施后抽油机井上电流明显下降,平均单井电流下降了35%。截止目前这15口井均未出现泵况变差再次检泵的现象。
3结论和认识
(1)抽油杆综合保护器对卡泵井防治有较好的效果,对偏磨严重的油井其效果还有待于进一步观察对比。
(2)结垢问题能够导致卡泵,用酸洗能够起到较好的除垢效果,处理时应在卡泵初期尽早采取措施。
(3)对偏磨严重的大螺杆泵井,可以采取转电泵生产的措施,可避免偏磨问题,对不符合转电条件的可以考虑提高泵挂生产。
(4)对上返区经常发生杆断的井,可以采取减少部分扶正器的做法,降低全井负荷,减少杆断的发生。
参考资料:
[1] 王鸿勋,张琪等.采油工艺原理[M].石油工业出版社,1989.
关键词: 泵况;疑难井;处理
中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:
1 目前检泵率的现状
近年来,某厂机采井的检泵率状况居高不下,并且呈现出一定的上升趋势,2011年某厂实际测算检泵率已经超过40%,2012年某油矿提出机采井检泵率控制在35%以下。
1.1油井检泵原因
(1)偏磨问题,约占检泵总量的50%左右;2011年以后,各类工具问题造成的检泵比例逐步上升,这部分约占25%。
(2)其他因素。如材质类,井况管理类等方面各占一定比例,对全厂的检泵情况造成足够的影响。
1.2检泵率控制的难点
(1)偏磨治理达到一个瓶颈。自从某油田开始注聚以后,偏磨一直是机采井检泵率的关键,聚区偏磨严重,水区也逐步出现偏磨问题,问题出现后,全厂乃至整个油田系统一直对偏磨问题投入极大的人力物力,很多具体有效的治理技术措施已经开始陆续实施,效果明显,偏磨问题从最高时期的接近70%下降到50%左右,但是近年来偏磨的治理方面并没有技术上的突破性质的紧张,偏磨检泵的比例一直在40-50%之间,除非有技术方面的重大突破,否则这个问题还将在一段时间内困扰油田的泵况管理。
(2)工具问题的解决需要一定时间。井下工具问题一直是泵况管理中的一个重要方面,近年来这个问题更为突出,重点在螺杆泵橡胶熔胀,洗井阀失效以及抽油机井深井泵质量问题等几个方面。各类井下工具的厂家和型号及其产品质量和服务非常庞杂,其在现场的使用效果都需要较长的时间验证,大型企业选择和淘汰一种产品更需要时间,短期内想彻底解决方面工具的问题是很不现实,这个因素造成的检泵比例只能慢慢减少,也很难出现突破性的进展。
(3)处理疑难井成为解决问题的关键。控制检泵率面临着很多短期内难以解决的问题,现场管理中每个采油队都会遇到各种泵况疑难井,管理难度大,频繁检泵,一定程度影响一个采油队的检泵率指标,这样的问题积累起来就成为影响一个采油矿的大问题。对采油矿而言,加强细节工作,从细节入手,开拓思路,逐步解决每一口单井的具体问题,部分或全部解决某一类疑难井的问题就成为控制检泵率有效的手段,加强日常的泵况管理固然是控制检泵率的基础,开拓思路,及时采取新的措施处理疑难问题井也是一种新的探索。
2 疑难井的处理新思路和方法
现场管理中我们经常能遇到泵况管理难度很大的油井,一般表现为经常卡泵;大螺杆泵偏磨严重,采取加强扶正或将参后也等措施见不到明显效果,频繁造成检泵,对于这类比较特殊的井,常规的加强洗井等方法很难见到较好的效果,需要采取新的思路和方法进行处理。
2.1推广应用抽油杆综合保护器
抽油杆综合保护器,现场称之为“防偏磨悬绳器”,其原理相当于一种可自动旋转的悬绳器,利用抽油机上下行程的载荷差,转换成抽油杆轴项的旋转动力,随着抽油机井的运行,抽油杆缓慢的旋转,从而变化井筒内偏磨的部位和角度,达到一定程度延缓偏磨变差的目的,也能适当避开卡泵井遇卡的部位,减少或避免卡泵的发生。该矿已在经常出现偏磨作业检泵和杆不跟的井中安装了28套。例如A121井经常出现杆不跟的问题,洗井处理没有效果,通过加装抽油杆综合保护器后,已经连续正常运行10个月未出现杆不跟现象;经统计早期安装的11口井,平均检泵周期延长79天。同时为了继续加大该技术的推广力度,在上返某区抽油机井作业时直接安装保护器。
2.2引进酸洗除垢方法
检泵现场中我们发现部分,抽油机井卡泵是因为抽油泵的泵筒内壁结垢造成的。这类井一般初期呈现频繁的杆不跟,普通的热洗处理不但无效反而问题加剧。借用三元地区的除防垢技术,采取酸洗除垢措施进行处理。例如A1818井,该井经常杆不跟,曾采取洗井、调参、调防冲距等措施反复处理都没有明显的效果,4月份采用酸洗除垢后,该井运行平稳,已经3个月没有出现杆不跟的问题。
(1)室内酸液浸泡试验。8月20日,A1611井检泵起出的活塞发现明显的结垢现象, 8月21日进行第一次浸泡试验,时长18小时,浸泡前活塞防砂槽被结垢堆积,经浸泡后,所有结垢物均已脱落,经棉纱擦拭可见防砂槽原状。利用酸洗液可以溶解活塞上堆积的垢质。为了进一步详细检验酸液除垢的速度,于8月22日进行第二次浸泡试验,总用时长为1小时30分,浸泡前活塞防砂槽被结垢堆积,经浸泡后观察。二十分钟:表面物质软化50%,槽内沉积物硬度变化细微。三十分钟;表面物质软化70%,槽内沉积物有明显软化迹象。四十分钟后,表面物质全部软化脱落,槽内沉积物可以刮除,还不能自行脱落。六十分钟:大部分沉积物均可以擦拭去除,残留物较少。九十分钟后,所有沉积物都已能够擦拭去除,见防砂槽原貌。初步结论:酸液完全浸泡90分钟能够达到除垢效果。
(2)现场酸洗解卡试验。8月23日-29日,先后对A1220井、A1801井、A151井进行酸洗,前两口井酸洗后没有明显效果,A151酸洗后,杆不跟现象基本消除,功图明显变好。A151井酸洗前功图分析,下行程线有明显的向下的圆弧,表明抽油桿下行遇到明显的阻力,分析应为泵内垢质阻碍活塞下行,酸洗后测的功图分析,功图为典型的红旗飘飘图形,下行程的圆弧变成了正常的波浪曲线,泵况完全恢复正常。本次酸洗试验三口井,有两口井没有明显的效果,其中A1220井今年2月1日杆不下关井,关前经常出现杆不跟情况,关井时间207天,A1801井酸洗前同样关前经常杆不跟,关井至酸洗间隔53天。酸洗无效可能是由于油井本身没有正常运行,酸液无法进入活塞和泵衬套间隙内或进入酸液较少造成的,并且因为处于停机状态。活塞和衬套缺少磨擦振动,已经软化的垢质也不能脱落。试验表明,酸洗对部分结垢卡泵井能够起到明显作用的,是一个处理泵况问题的新思路和新方法。
2.3进行螺转电试验
很多电泵井转螺杆泵后,由于产液量较高,多采取大泵型、高参数运转,造成检泵周期异常偏短,对于这类井我们尝试转回电泵方式生产例如A9-170井从2003年转螺到目前,10年时间累计检泵13井次。技术大队的研究发现,该井偏磨与油管轨迹全角变化大有关,虽然采取多项治理措施,但都未见到明显的效果。2012年我们转换思路,将这口井转为电泵生产,转后产量达到要求,目前运转正常。
2.4大幅度上体泵挂试验
真对特殊油井,采取特殊办法,A1617螺杆泵井由于偏磨严重,检泵频繁,为解决该井频繁检泵的问题,我们分析认为该井尚不具备转电泵条件,根据该井长期动液面在300m以上的情况,我们大胆将泵挂由原来的907m上提到700m,以减轻井内管杆的运转负荷。实施后,该井在产液基本不降的情况下,电流下降了30%。进一步效果还有待观察。
2.5特殊井减少下井扶正器数量
不断加强抽油杆扶正起布置,但在2011年某区出现较大比例的杆断问题,由于检泵周期普遍很短,起初管杆并没有明显的偏磨,经过分析发现其中有一项重要原因是油井扶正器布置过多,造成全井负荷偏大造成杆断,负荷大问题严重成为超过偏磨。针对经常发生断杆、负荷偏大的斜井,适当减少全井扶正器数量,以减少抽油杆负荷,防止杆断造成的检泵。今年以来已实施15口井,实施后抽油机井上电流明显下降,平均单井电流下降了35%。截止目前这15口井均未出现泵况变差再次检泵的现象。
3结论和认识
(1)抽油杆综合保护器对卡泵井防治有较好的效果,对偏磨严重的油井其效果还有待于进一步观察对比。
(2)结垢问题能够导致卡泵,用酸洗能够起到较好的除垢效果,处理时应在卡泵初期尽早采取措施。
(3)对偏磨严重的大螺杆泵井,可以采取转电泵生产的措施,可避免偏磨问题,对不符合转电条件的可以考虑提高泵挂生产。
(4)对上返区经常发生杆断的井,可以采取减少部分扶正器的做法,降低全井负荷,减少杆断的发生。
参考资料:
[1] 王鸿勋,张琪等.采油工艺原理[M].石油工业出版社,1989.