高含硫天然气净化装置运行能耗分析

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为了降低某高含硫天然气净化装置的运行能耗,对装置各单元设备的工作介质消耗进行了标定,计算了装置的运行能耗;对标设计值,分析了各单元及其主要设备的用能变化,并开展了优化改造.结果表明:装置的标定能耗为54344.5 MJ/h,低于设计值,主要归因于原料气中H2S含量的增加引起硫磺回收单元蒸汽产量增大,以及尾气回收单元加氢炉配风比上调和焚烧炉控制温度下调有效降低了燃料气消耗量;但贫富液换热器和脱硫、脱水、酸水汽提单元重沸器结垢,胺液降解产物附着以及胺液系统的腐蚀等原因导致换热效率降低,再生蒸汽量高于设计值;通过整体更换贫富液换热器和TEG溶剂,清洗重沸器管束等优化,有效降低了装置能耗.
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为了提升乙醇转化制2-戊酮催化剂的活性,采用碱性助剂K对CuZrO2催化剂进行了改性,考察了K含量对催化剂催化乙醇缩合反应性能的影响,并结合不同的表征手段对催化剂的结构和表面酸碱性等进行了分析.结果表明,随着K含量的增加,催化剂的比表面积和表面Cu含量逐渐降低,此时,由于K的引入阻碍了CuO的还原,抑制了乙醇脱氢形成乙醛过程,导致乙醇转化率也逐渐减低.K的引入明显促进了酮类产物的形成,且在K质量分数为2.2%时,总酮选择性达到72.9%,其中2-戊酮选择性为36.0%.K提高了催化剂表面中强碱性位的碱性,
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