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摘要:简要介绍了新型香蕉形直线振动筛在太西洗煤厂的应用
情况、主要技术参数以及其整体结构特征。分析了新型香蕉形直线振动筛在我厂精煤脱介系统应用中存在问题、并提出了改造方案、并对改造后的经济效益进行了分析。
关键词:新型香蕉形直线振动筛 结构 激振器 筛板
1 概述
我厂根据生产需要采用新型香蕉形直线振动筛作为脱介、脱水、分级等功能集一体的振动筛。轻型、低功耗ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛由激振器、筛箱、减振装置、传动装置四部分组成。此香蕉形直线振动筛虽然采用先进的技术加工制作而成,能集脱介、脱水、分级于一体,但在我厂使用过程中存在脱介效果欠佳的问题。这不仅影响生产,同时也增加了厂里的材料费用成本。
2 ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛
2.1 技术特征
①振动筛用途:脱介
②耐磨层:聚氨酯
③支撑结构:金属螺旋弹簧(钢制弹簧)
④振幅:8~12mm(双振幅)
⑤工作频率:13.3Hz~15.8Hz(转速800r/min~950r/min)
⑥处理能力:60~120t/h
2.2 ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛结构布局
ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛主要由筛箱、振动器(激振器)、万向联轴器、支承装置、支承底架、电机及电机架等部件组成。
3 新型直线振动筛运行效果
3.1 新型直线振动筛运行效果分析
3.1.1 分级效果分析
精煤脱介振动筛是集脱介、脱水和分级三种功能为一体的振动筛,其分级功能并非该振动筛的主要功能,系统的主要分级作业由产品仓上分级筛承担。因此,在此仅对三台精煤脱介振动筛的筛上块煤限下率进行对比分析,见表1。
表1 精煤脱介振动筛筛上物限下率统计对比表
■
从表1可以看出,虽336香蕉筛与308振动筛入料量相当,但因336香蕉筛的整个筛体振幅较均匀且平衡,物料分层较好,筛上块煤的限下率为15.62%,较308振动筛的19.47%降低了3.85%,较309振动筛的16.85%降低了1.23%,分级效果非常理想,满足厂里的工艺要求。
3.1.2 脱介效果分析
①振动筛脱介段筛下物磁性物含量检测
表2 336香蕉筛筛下合介、稀介磁性物检测表
■
检测时间:2011.10.18 检测人员:蔡云 潘慧英
表3 308筛下合介、稀介磁性物检测表
■
检测时间:2011.10.18 检测人员:蔡云 潘慧英
从表2、表3对比可以看出,香蕉筛筛下合介的磁性物含量为81.17%,略高于正常值的80%(选煤技术手册);稀介的磁性物含量为56.77,远高于正常值40%(选煤技术手册),从表4中看出,由于336稀介的磁性物含量高,增加了317磁选机的小时处理量,带介损失高,磁性物回收率只有99.08%。
②香蕉形直线振动筛分级段筛上、筛下物带介检测
香蕉形直线振动筛分级段筛上、筛下物检测见表5。
表5 香蕉筛(336)与直线振动筛(309)分级段(纯精末)
筛上、筛下物带介检测对比表
■
通过表5中三天的检测数据得出:336香蕉筛的筛上块煤带介平均仅为0.14%,较309申克振动筛的0.02%高0.12%;筛下末煤带介率平均为0.28%,较309申克筛的0.05%高0.23%。
从以上检测结果可知道:
①336香蕉形直线振动筛稀介段磁性物含量高,导致精煤磁选机尾矿带介;
②336香蕉形直线振动筛分级段,筛下纯精末带介高。
由于以上两种因素,每天比正常情况下多跑介4吨左右,增加了吨煤介耗。
3.2 原因分析
3.2.1 香蕉形直线振动筛安装角度太大
新型香蕉型直线振动筛设计是由五个不同角度组合而成,分别为25°、20°、15°、10°、5°。最低角度为5°,这
使得煤粒在直线振动筛筛面上运行速度较快,在使用喷水时无法将煤粒表面所带介质冲洗干净,使得块煤带介较多。
3.2.2 振动筛筛板布局不合适
新型香蕉形直线振动筛筛面是由1mm筛缝、0.5mm筛缝、12×20mm筛缝的不同种类的筛板组成,1mm筛缝的筛板主要承担原弧形筛的脱介的作用,将介质尽量脱洗干净。但是,由于筛板布局不合理,也是带介较高的原因。
3.2.3 振动筛稀介段喷水系统布置不合适
由于原煤中初生煤泥与再生煤泥量的增加,喷水系统对于振动筛的脱介效果来说较为重要,一定要使得煤粒在喷水系统中形成“水浴”的现象,这样才能将粘附在煤粒表面的介质脱洗干净,但是新型振动筛上的喷水系统安装位置不合适,且喷水组数量较少,不能最大限度的降低粘附在煤粒表面的介质量。增加了厂里介质消耗。
4 改造措施
4.1 调整振动筛安装角度
新型香蕉形直线振动筛ZXT-3661/5,设计安装角度为0°,筛面与地面的夹角分别为25°、20°、15°、10°、5°,最低角度为5°。若将此振动筛安装角度调整为5°,此时振动筛筛面与地面的夹角分别为20°、15°、10°、5°、0°,这样调整后,振动筛的筛面与地面的夹角最小为0°,但振动筛振幅、频率均不变。煤粒相对于地面的振动方向角变为50°,此时煤粒在振动筛筛面上的运行速度就会减慢。喷水系统可以尽量将煤粒表面的介质冲洗干净。从而降低煤粒带介的现象。
4.2 振动筛筛板布局调整
新型香蕉形直线振动筛ZXT-3661/5共安装有三种筛板,分别为610mm×305mm×1mm,共7排;610mm×305mm×0.5mm,共10排;610mm×305mm ×12mm
×20mm,4排。分别起着不同的作用。为了降低介耗,缩短分级段筛面,将分级段筛板由原来的4排筛板,改为3排。而合介段筛板由原来的7排改为8排,中间脱介段筛板数量未作调整,只是整体向筛口移位了305mm(一块筛板的位置)。同时将香蕉形直线振动筛筛下收集溜槽进行调整,改造。从而降低了振动筛带介的现象。
4.3 振动筛喷水装置改造
新型香蕉型直线振动筛ZXT-3661/5根据日常生产工艺要求,安装两组喷水装置,且喷水嘴是安装至挡水筛板靠入料口方向100mm左右的位置。为了降低介耗,调整筛板位置,将一排筛板更换为带挡水的筛板,同时将喷水装置由原来两组改为三组。要求在挡水筛板挡条处向筛口方向130mm处,同时离筛面100mm高的位置安装喷水装置喷头。经过一系列的改造后,振动筛的脱介效果明显好转。
5 效益分析
通过以上的改造,香蕉形直线振动筛带介情况明显减低。振动筛每天可节约介质约4吨,每吨介质约1000元,一年可节约厂材料费用约146万元。同时可减轻员工的劳动强度。
参考文献:
[1]严国彬.选煤厂机械设备安装使用与检修[M].北京:煤炭工业出版社,1983.
[2]闻邦椿,刘凤翘著.振动机械的理论与应用[M].机械工业出版社,1982.
[3]陈清如,严峰.煤用概率分级筛的理论与应用[M].中国矿业学院学报,1982.
作者简介:
马志忠(1970-),男,回族,宁夏平罗人,1999年毕业于兰州大学电子技术与微机应用专业,助理工程师。
情况、主要技术参数以及其整体结构特征。分析了新型香蕉形直线振动筛在我厂精煤脱介系统应用中存在问题、并提出了改造方案、并对改造后的经济效益进行了分析。
关键词:新型香蕉形直线振动筛 结构 激振器 筛板
1 概述
我厂根据生产需要采用新型香蕉形直线振动筛作为脱介、脱水、分级等功能集一体的振动筛。轻型、低功耗ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛由激振器、筛箱、减振装置、传动装置四部分组成。此香蕉形直线振动筛虽然采用先进的技术加工制作而成,能集脱介、脱水、分级于一体,但在我厂使用过程中存在脱介效果欠佳的问题。这不仅影响生产,同时也增加了厂里的材料费用成本。
2 ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛
2.1 技术特征
①振动筛用途:脱介
②耐磨层:聚氨酯
③支撑结构:金属螺旋弹簧(钢制弹簧)
④振幅:8~12mm(双振幅)
⑤工作频率:13.3Hz~15.8Hz(转速800r/min~950r/min)
⑥处理能力:60~120t/h
2.2 ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛结构布局
ZXT-3661/5香蕉形直线振动筛主要由筛箱、振动器(激振器)、万向联轴器、支承装置、支承底架、电机及电机架等部件组成。
3 新型直线振动筛运行效果
3.1 新型直线振动筛运行效果分析
3.1.1 分级效果分析
精煤脱介振动筛是集脱介、脱水和分级三种功能为一体的振动筛,其分级功能并非该振动筛的主要功能,系统的主要分级作业由产品仓上分级筛承担。因此,在此仅对三台精煤脱介振动筛的筛上块煤限下率进行对比分析,见表1。
表1 精煤脱介振动筛筛上物限下率统计对比表
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从表1可以看出,虽336香蕉筛与308振动筛入料量相当,但因336香蕉筛的整个筛体振幅较均匀且平衡,物料分层较好,筛上块煤的限下率为15.62%,较308振动筛的19.47%降低了3.85%,较309振动筛的16.85%降低了1.23%,分级效果非常理想,满足厂里的工艺要求。
3.1.2 脱介效果分析
①振动筛脱介段筛下物磁性物含量检测
表2 336香蕉筛筛下合介、稀介磁性物检测表
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检测时间:2011.10.18 检测人员:蔡云 潘慧英
表3 308筛下合介、稀介磁性物检测表
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检测时间:2011.10.18 检测人员:蔡云 潘慧英
从表2、表3对比可以看出,香蕉筛筛下合介的磁性物含量为81.17%,略高于正常值的80%(选煤技术手册);稀介的磁性物含量为56.77,远高于正常值40%(选煤技术手册),从表4中看出,由于336稀介的磁性物含量高,增加了317磁选机的小时处理量,带介损失高,磁性物回收率只有99.08%。
②香蕉形直线振动筛分级段筛上、筛下物带介检测
香蕉形直线振动筛分级段筛上、筛下物检测见表5。
表5 香蕉筛(336)与直线振动筛(309)分级段(纯精末)
筛上、筛下物带介检测对比表
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通过表5中三天的检测数据得出:336香蕉筛的筛上块煤带介平均仅为0.14%,较309申克振动筛的0.02%高0.12%;筛下末煤带介率平均为0.28%,较309申克筛的0.05%高0.23%。
从以上检测结果可知道:
①336香蕉形直线振动筛稀介段磁性物含量高,导致精煤磁选机尾矿带介;
②336香蕉形直线振动筛分级段,筛下纯精末带介高。
由于以上两种因素,每天比正常情况下多跑介4吨左右,增加了吨煤介耗。
3.2 原因分析
3.2.1 香蕉形直线振动筛安装角度太大
新型香蕉型直线振动筛设计是由五个不同角度组合而成,分别为25°、20°、15°、10°、5°。最低角度为5°,这
使得煤粒在直线振动筛筛面上运行速度较快,在使用喷水时无法将煤粒表面所带介质冲洗干净,使得块煤带介较多。
3.2.2 振动筛筛板布局不合适
新型香蕉形直线振动筛筛面是由1mm筛缝、0.5mm筛缝、12×20mm筛缝的不同种类的筛板组成,1mm筛缝的筛板主要承担原弧形筛的脱介的作用,将介质尽量脱洗干净。但是,由于筛板布局不合理,也是带介较高的原因。
3.2.3 振动筛稀介段喷水系统布置不合适
由于原煤中初生煤泥与再生煤泥量的增加,喷水系统对于振动筛的脱介效果来说较为重要,一定要使得煤粒在喷水系统中形成“水浴”的现象,这样才能将粘附在煤粒表面的介质脱洗干净,但是新型振动筛上的喷水系统安装位置不合适,且喷水组数量较少,不能最大限度的降低粘附在煤粒表面的介质量。增加了厂里介质消耗。
4 改造措施
4.1 调整振动筛安装角度
新型香蕉形直线振动筛ZXT-3661/5,设计安装角度为0°,筛面与地面的夹角分别为25°、20°、15°、10°、5°,最低角度为5°。若将此振动筛安装角度调整为5°,此时振动筛筛面与地面的夹角分别为20°、15°、10°、5°、0°,这样调整后,振动筛的筛面与地面的夹角最小为0°,但振动筛振幅、频率均不变。煤粒相对于地面的振动方向角变为50°,此时煤粒在振动筛筛面上的运行速度就会减慢。喷水系统可以尽量将煤粒表面的介质冲洗干净。从而降低煤粒带介的现象。
4.2 振动筛筛板布局调整
新型香蕉形直线振动筛ZXT-3661/5共安装有三种筛板,分别为610mm×305mm×1mm,共7排;610mm×305mm×0.5mm,共10排;610mm×305mm ×12mm
×20mm,4排。分别起着不同的作用。为了降低介耗,缩短分级段筛面,将分级段筛板由原来的4排筛板,改为3排。而合介段筛板由原来的7排改为8排,中间脱介段筛板数量未作调整,只是整体向筛口移位了305mm(一块筛板的位置)。同时将香蕉形直线振动筛筛下收集溜槽进行调整,改造。从而降低了振动筛带介的现象。
4.3 振动筛喷水装置改造
新型香蕉型直线振动筛ZXT-3661/5根据日常生产工艺要求,安装两组喷水装置,且喷水嘴是安装至挡水筛板靠入料口方向100mm左右的位置。为了降低介耗,调整筛板位置,将一排筛板更换为带挡水的筛板,同时将喷水装置由原来两组改为三组。要求在挡水筛板挡条处向筛口方向130mm处,同时离筛面100mm高的位置安装喷水装置喷头。经过一系列的改造后,振动筛的脱介效果明显好转。
5 效益分析
通过以上的改造,香蕉形直线振动筛带介情况明显减低。振动筛每天可节约介质约4吨,每吨介质约1000元,一年可节约厂材料费用约146万元。同时可减轻员工的劳动强度。
参考文献:
[1]严国彬.选煤厂机械设备安装使用与检修[M].北京:煤炭工业出版社,1983.
[2]闻邦椿,刘凤翘著.振动机械的理论与应用[M].机械工业出版社,1982.
[3]陈清如,严峰.煤用概率分级筛的理论与应用[M].中国矿业学院学报,1982.
作者简介:
马志忠(1970-),男,回族,宁夏平罗人,1999年毕业于兰州大学电子技术与微机应用专业,助理工程师。