离心泵干气密封失效分析及纠防措施

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  摘 要:分析研究离心泵干气密封失效泄漏的原因,讨论消除干气密封失效的措施,进而保证密封长周期安全运行。
  关键词:离心泵 干气密封 失效 措施
  干气密封是一种应用广泛的旋转轴动密封,密封使用寿命长、运行稳定可靠,密封功率消耗小,仅为接触式机械密封的5%左右,彻底摆脱了对密封油的依赖,密封的安全性大大增加,可实现介质的零逸出,是一种环保型密封,密封辅助系统简单、可靠,使用中不需要维护,适用于气源压力稳定、泵出口压力不高,工艺上允许有少量密封气进入的场合,适用于有毒液体的密封,可以做到介质零逸出,密封使用寿命长,可达3年以上。
  1干气密封工作原理及基本结构(以我车间P-39#泵为例PLAN11+72+75)
  该干气密封为串联式结构,第一级为平衡型机械密封,介质为乙苯,入口压力0.4MPa,出口压力:0.8MPa,温度:<40℃,转速:2950r/min;第二级为干气密封,密封介质为干净氮气,氮气压力为0.07MPa左右。由于干气密封端面上加工有动压槽,只允许单向旋转,因此,该密封只能单向运转。
  正常情况下,机械密封作为主密封起作用,干气密封为辅助密封,干气密封主要有提高主密封背压,减少密封面的磨损,极大地延长了主密封的使用寿命,当主密封失效时,干气密封可以起到备用密封的作用,防止意外事故的发生。
  2 干气密封失效原因分析
  干气密封泄露量:
  2.1一级机械密封泄露系统压力升高
  机泵工艺条件变化引起一级机械密封失效系统压力出现高报。如泵抽空或汽蚀由于泵在启动前没有灌泵或者灌泵不充分、不满液或介质大量汽化,在性能上表现为出口压力趋近于零,摩擦副因干或半干摩擦而产生磨损失效。拆卸时发现动静环表面有环状沟纹、密封圈老化等现象。离心泵运转中产生汽蚀,水力冲击带动密封做迅速的轴向振动,使动静环及辅助密封等零件严重磨损。拆卸检查时发现,弹簧卡住、静环离位、辅助密封圈损坏、密封端面严重磨损及石墨环断裂的现象。其次,由于制造和安装精度等原因造成机泵振动过大,转子不平衡、泵与电机不同心,当振动加剧时,动静环之间分离,瞬间的分离在液膜压力作用下致使密封面开启,出现大量泄露,如果在这瞬间摩擦副附近介质中含有固体颗粒,进入密封端面间,会导致密封端面损坏。再次,一级机械密封是一种旋转轴向的接触式动密封。它是在流体介质和弹性元件的作用下,两个垂直于轴线的密封端面紧密贴合、相对旋转,从而达到密封效果,因此要求两个密封面之间要受力均匀。如泵轴弯曲,运转时在机械密封安装处产生较大的挠度,使密封面之间的受力不均匀,导致一级密封发生泄漏,系统压力出现高报。
  2.2二级干气密封端面磨损失效
  以本车间P-39#泵机封故障为例分析:
  P-39#泵在2013年1月17号开车两个小时后,干气密封收集罐排污阀打开后有少量介质流出,待泵运行一段时间后,无介质流出,静压时,二级泄漏正常(去火炬管线压力表读数0.07MPa);运行时,二级泄漏异常(去火炬管线压力表读数0.01MPa)。同时,在故障发生后,现场人员对该密封去火炬管线拆开进行检查,未发现有石墨粉等异常情况。对旧密封拆开后进行检查,一级密封端面完好,证明主密封不存在问题;干气密封动、静环端面都有几圈很深的磨痕,且静环螺旋槽已基本磨平。
  原因分析:
  泵在长期备用中,而一级为机械密封,不能做到零泄漏,造成备用时渗透出来的介质沉积在泄露收集罐中(先经过氮气出口管线,最后进入到泄露收集罐中)。二级端面磨损分析为:由于为新改造机封,氮气管线为新配管线,最初安装时管线中的脏东西没有吹扫干净,导致后来运转时脏东西进入密封端面 。
  二级密封端面正常为非接触式运行,两个端面之间间隙仅为1—2μm;脏东西进入端面后,造成端面磨损,破坏了气膜刚度;脏东西(颗粒)随动环一起旋转,长时间运行造成端面摩损严重,产生一圈一圈的很深磨痕,动环磨损严重使端面间隙增大,在运行中二级密封氮气经端面泄漏到大气中,造成二级泄露异常(去火炬管线压力表读数0.01MPa)。
  附件
  ①干气端动环:动环磨损严重,且端面有很深的磨痕。(左)
  ②干气端静环:螺旋槽已经看不见。(右)
  3 干气密封失效的纠防措施
  二级密封的检测
  密封在运作过程中,通过密封系统可对干气的密封系统的运行状态进行监控,正常情况下入口压力为0.2MPa时,出口压力大至为0.07MPa
  若密封气出口压力表显示过低,表明外侧干气密封泄露过大
  若干气密封腔出口压力表长时间显示高于0.07MPa,达到警戒压力0.12MPa压力变送器高报警,表明内侧主密封泄露量过大可视现场情况决定是否拆机。
  如密封气管线压力表低于显示值过低,低于0.2MPa,达到0.15MPa时,表明密封气源压力过低,提醒操作者注意检查气源压力。
  通过收集罐的液位计观察罐内容积,到达一定值时液位开关发出液位高报警,提醒操作者及时打开阀门向指定的排污容器排放。
  开车前,泵放空时应将干气密封火炬管线上的截止阀关闭,待放空完成后再投用氮气(投用氮气前,需密封腔内有压力即保证泵入口阀打开),最后打开去火炬阀。
  4 结语
  干气密封在正常的操作条件下,干气密封不需要维护,只需对密封气出口压力和泄漏手机罐液位进行监测,建议每天记录数据,如压力值有不断增加的趋势,则预制着干气密封的主密封可能出现问题。综上干气密封使用过程中应注意:
  密封气的气量供应应该充足,但是偶然的供气不足和断气,对该串联式干气密封的影响不会太大,若持续时间太长,将会影响干气密封的使用寿命。
  密封的泄露,主要是通过检测单元的压力表来显示。压力值偶然变化较大时,这可能是由于工艺波动、轴的位移、压力、温度和速度波动所引起,不会影响密封的正常使用。然而压力表值的变化趋势可以预测到密封的问题。
  在运行过程中,需保证介质的压力高于干气密封腔的压力,反压可导致主密封的损坏(注:禁止未灌泵即对干气密封腔内冲压)
  (4) 少量的润滑油或其他液体进入干气密封端面,不会对密封造成危害,但应尽量避免该情况发生。
  参考文献
  [1] 企业标准Q/62160781-7·4-2009《干气密封》
  [2] API614-99《石油化工和气体工业用润滑、轴封和控制油系统及其辅助设备》
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