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【摘 要】单轴9F重型燃机采用的可倾瓦轴承以稳定性高著称,本文以1号燃气轮机异常振动为例,介绍可倾瓦轴承出现的油膜涡动和油膜振荡现象及油膜振荡特征、机理、分析诊断要点,为9F燃机的振动判断和处理提供参考。
【关键词】燃气机组;油膜涡动;油膜振荡;可倾瓦轴承
1.油膜涡动与油膜振荡现象与分析
1.1燃机异常振动情况
1号燃机于2010年5月因1号瓦轴振动慢慢爬升导致振动高保护停机,后在2瓦转子靠背加重后,振动得到改善。5月19日~27日期间,燃机每天起停机一次,这时机组在冲管阶段,汽轮机没有进汽。燃机稳定3000 r/min一段时间后,高中压转子的3、4号瓦轴振间断性出现半频分量,但其分量都还比较小,一般不到工频分量的1/2,在运行一段时间后消失,且3、4号轴振通频最大值也不大,低频振动还未引起足够重视。5月28日,机组在3000 r/min时,因3瓦振动突然出现较大的半频分量使振动幅值超过210μm而被紧急停机。5月30日对这台机组做了一次动平衡,这次平衡的目的是降低3号瓦的工频以限制半频振动。但对低频振动来讲,加重效果不明显,3、4号轴振始终间断性出现较大的半频分量振动,3号轴振最大值曾达200μm,但考虑到当时冲管时间紧张和油膜涡动还不至于危害整个转子,未作进一步的处理。6月下旬,针对低频振动,采取增加轴承标高等措施后,反而使燃机振动演变为油膜振荡。
1.2 3、4号瓦半速涡动现象
机组3、4号瓦轴振间断性出现较大的半频分量振动后,历次启停振动的重复性都比较好,即出现低频都是在定速3000r/min。6月5日8:30开始第一次冷态开机, 8:54到3000r/min,振动数据见表1。由表可知,此时3、4号瓦振动基本以工频为主。到9:08时,3Y、3X、4Y、4X振动出现来回波动现象,对3Y进行频谱分析,3Y轴振中25Hz的分量达到115μm,而工频分量50Hz成分仅为67μm,4Y的半频分量也远远超过工频分量。3、4号瓦振动在半频分量的作用下在来回跳跃,表现出较为明显的油膜半速涡动特征,约过40min半频分量消失,振动平稳。
1.3油膜振荡现象
油膜振荡是由于滑动轴承中的油膜作用而引起旋转轴的自激振动,是由油膜涡动在一定条件下发展而成,属于同一本源的物理现象。当条件成熟时,油膜涡动就会发展成为油膜振荡。1号燃机于7月1日17:56到3000r/min, 18:26时,3、4号振动振幅急剧增大,发生油膜振荡。油膜振荡发生时,3、4号轴振表现出的现象完全相同。发生油膜振荡后,振动不再以工频为主,且压低了工频分量,振动幅值稳定在200μm左右,不存在油膜涡动时振动来回跳跃的情况。根据频谱分析,3Y振动的24Hz分量为150μm,而50Hz分量为50.9μm,24 Hz分量已经明显超过了工频分量,4Y振动的24 Hz分量为139μm,而50Hz分量仅为13.8μm。23Hz为高中压转子一阶临界转速,转子的主振动频率以一阶临界转速为主。高中压转子轴心轨迹不再是一个椭圆,而是非常紊乱的图形。只有把转速降到2700r/min,油膜振荡才基本消失,可见2700r/min为其失稳转速下限,约为临界转速的2倍。
2.油膜涡动和油膜振荡原因分析
2.1润滑油温对机组振动的影响
高中压转子的油膜涡动基本上都发生在冷态开机,当时润滑油温一般39℃,当燃机运行一段时间后,半速涡动消失,此时油温一般为46℃以上。可见当时改变润滑油温对控制半速涡动还是有效果。但在7月1日发生油膜振荡,把润滑油温提高到50℃,对消除低频振动没有任何效果。
2.2可倾瓦稳定性分析
高中压转子3、4号瓦为可倾瓦轴承,每个轴承由上下各有3块可倾瓦构成,这些瓦块可以绕支点随着轴颈的运动作微小摆动,以适应相应的工作位置,每个瓦块都能形成收敛的油膜,使每个瓦块上产生的油膜力都通过支点和轴颈中心,这种结构是目前稳定性最佳的一种轴瓦。
但可倾瓦轴承仍存在着交叉刚度,会产生使转子发生油膜涡动的切向分力。另外,瓦块支点在偏转方向的刚度也不完全相同,这些都会对瓦的稳定性产生影响。因此,对瓦的安装和检修有严格的要求。如果由于扬度、轴瓦紧力、轴承标高、轴承载荷等的调整不当,会使其交叉刚度和阻尼关系发生变化。当外界扰动力足够大时,油膜力的方向可能发生偏移,从而产生切向分力使轴承失稳,且可倾瓦轴承本身所能提供的阻尼也比固定瓦轴承小,所以可倾瓦轴承存在一定的失稳可能性。
在高中压转子刚刚失稳时,3号轴承的间隙电压从平均-7.28V减少到-7.18V,之后间隙电压又持续减少到-6.95V,4号轴承的间隙电压也存在此种变化。说明在高中压转子油膜振荡过程中,高中压转子被抬升,使轴颈更加偏离平衡位置。在计入瓦块的惯性及瓦块支点的弹性和摩擦力,轴颈在瓦中偏离中心位置较远时,远离的那个瓦块会因为动压力的丧失出现颤振,从而大大降低轴承的稳定性。用3、4号轴承作为高速轻载,其轴颈中心工作位置较高,一般不如重载轴承稳定性高。增加轴承承载系数,增大轴颈的偏心率的方法能提高轴承的稳定性。还可通过提高轴承的标高、增加轴承的载荷、减少轴承宽度、增大比压等来提高轴承的稳定性。
3.处理措施
据上述分析可知,提高轴承的稳定性是消除油膜振荡基本和主要的方法。在现场调试工期比较紧的情况下,应采取现场检修能够处理的几种处理方式。
提高3、4号轴承标高130μm。3号瓦往右调整300μm, 4号瓦往右调整20μm。使高中压转子近可能在平衡位置。
重新找正汽机轴系的中心。低压转子和高中压转子解体后,中心存在较大偏差,低压转子偏右100μm,高中压转子偏高100μm。对整个轴系的转子进行了重新找正,限制在合格范围之内,防止发生轴颈偏离瓦块太远。
但采取上述措施的效果不太明显,反而使油膜涡动发展成油膜振荡。因此必须进一步对瓦工作状态进行修正,采取了以下措施:
加大3、4号轴承的进油量。对3、4号各上半轴承,顺转动方向左侧进油孔直径从20mm增大到25.4mm,右侧的进油孔未加大。依靠润滑油挤压轴颈,来增加稳定性,同时加大油量来减少轴承的温升。
对3、4号轴承,左右两边各减少2cm的轴瓦工作面宽度,增大了比压。在瓦修改后,燃气机组多次启停,并在带负荷情况下连续几十小时运行,3、4轴振无低频振动分量出现,基本上以其工频振动为主,油膜振荡已经得到初步解决。
4.结论
1号燃气机组的振动带有典型性,它以轴系失稳为主,主要表现为油膜涡动和油膜振荡。机组实测的高中压转子的一阶临界转速为1380 r/min,工作转速超过2倍一阶临界转速,客观上具有发生油膜涡动和油膜振荡的条件。出现的各种失稳振动情况,说明其设计的轴系稳定裕度过低,系统阻尼不够。建议厂家对轴系稳定性进行复核计算,从根本上解决问题。虽然从理论上说可倾瓦是目前稳定性最佳的轴承,但实际上和现场的安装质量等有很大关联性,当扰动力足够大且轴承阻尼不够时,仍可能发生油膜涡动和油膜振荡。因此提高安装质量、加强质量管理是防止出现问题的有效措施。
【参考文献】
[1]姚福生.汽轮机轴的涡动和油膜振荡[J].发电设备,1991,(10).
[2]迟威,宿海燕等.牡二电厂200 MW机组油膜振荡故障诊断及处理[J].黑龙江电力,2003,25(1).
【关键词】燃气机组;油膜涡动;油膜振荡;可倾瓦轴承
1.油膜涡动与油膜振荡现象与分析
1.1燃机异常振动情况
1号燃机于2010年5月因1号瓦轴振动慢慢爬升导致振动高保护停机,后在2瓦转子靠背加重后,振动得到改善。5月19日~27日期间,燃机每天起停机一次,这时机组在冲管阶段,汽轮机没有进汽。燃机稳定3000 r/min一段时间后,高中压转子的3、4号瓦轴振间断性出现半频分量,但其分量都还比较小,一般不到工频分量的1/2,在运行一段时间后消失,且3、4号轴振通频最大值也不大,低频振动还未引起足够重视。5月28日,机组在3000 r/min时,因3瓦振动突然出现较大的半频分量使振动幅值超过210μm而被紧急停机。5月30日对这台机组做了一次动平衡,这次平衡的目的是降低3号瓦的工频以限制半频振动。但对低频振动来讲,加重效果不明显,3、4号轴振始终间断性出现较大的半频分量振动,3号轴振最大值曾达200μm,但考虑到当时冲管时间紧张和油膜涡动还不至于危害整个转子,未作进一步的处理。6月下旬,针对低频振动,采取增加轴承标高等措施后,反而使燃机振动演变为油膜振荡。
1.2 3、4号瓦半速涡动现象
机组3、4号瓦轴振间断性出现较大的半频分量振动后,历次启停振动的重复性都比较好,即出现低频都是在定速3000r/min。6月5日8:30开始第一次冷态开机, 8:54到3000r/min,振动数据见表1。由表可知,此时3、4号瓦振动基本以工频为主。到9:08时,3Y、3X、4Y、4X振动出现来回波动现象,对3Y进行频谱分析,3Y轴振中25Hz的分量达到115μm,而工频分量50Hz成分仅为67μm,4Y的半频分量也远远超过工频分量。3、4号瓦振动在半频分量的作用下在来回跳跃,表现出较为明显的油膜半速涡动特征,约过40min半频分量消失,振动平稳。
1.3油膜振荡现象
油膜振荡是由于滑动轴承中的油膜作用而引起旋转轴的自激振动,是由油膜涡动在一定条件下发展而成,属于同一本源的物理现象。当条件成熟时,油膜涡动就会发展成为油膜振荡。1号燃机于7月1日17:56到3000r/min, 18:26时,3、4号振动振幅急剧增大,发生油膜振荡。油膜振荡发生时,3、4号轴振表现出的现象完全相同。发生油膜振荡后,振动不再以工频为主,且压低了工频分量,振动幅值稳定在200μm左右,不存在油膜涡动时振动来回跳跃的情况。根据频谱分析,3Y振动的24Hz分量为150μm,而50Hz分量为50.9μm,24 Hz分量已经明显超过了工频分量,4Y振动的24 Hz分量为139μm,而50Hz分量仅为13.8μm。23Hz为高中压转子一阶临界转速,转子的主振动频率以一阶临界转速为主。高中压转子轴心轨迹不再是一个椭圆,而是非常紊乱的图形。只有把转速降到2700r/min,油膜振荡才基本消失,可见2700r/min为其失稳转速下限,约为临界转速的2倍。
2.油膜涡动和油膜振荡原因分析
2.1润滑油温对机组振动的影响
高中压转子的油膜涡动基本上都发生在冷态开机,当时润滑油温一般39℃,当燃机运行一段时间后,半速涡动消失,此时油温一般为46℃以上。可见当时改变润滑油温对控制半速涡动还是有效果。但在7月1日发生油膜振荡,把润滑油温提高到50℃,对消除低频振动没有任何效果。
2.2可倾瓦稳定性分析
高中压转子3、4号瓦为可倾瓦轴承,每个轴承由上下各有3块可倾瓦构成,这些瓦块可以绕支点随着轴颈的运动作微小摆动,以适应相应的工作位置,每个瓦块都能形成收敛的油膜,使每个瓦块上产生的油膜力都通过支点和轴颈中心,这种结构是目前稳定性最佳的一种轴瓦。
但可倾瓦轴承仍存在着交叉刚度,会产生使转子发生油膜涡动的切向分力。另外,瓦块支点在偏转方向的刚度也不完全相同,这些都会对瓦的稳定性产生影响。因此,对瓦的安装和检修有严格的要求。如果由于扬度、轴瓦紧力、轴承标高、轴承载荷等的调整不当,会使其交叉刚度和阻尼关系发生变化。当外界扰动力足够大时,油膜力的方向可能发生偏移,从而产生切向分力使轴承失稳,且可倾瓦轴承本身所能提供的阻尼也比固定瓦轴承小,所以可倾瓦轴承存在一定的失稳可能性。
在高中压转子刚刚失稳时,3号轴承的间隙电压从平均-7.28V减少到-7.18V,之后间隙电压又持续减少到-6.95V,4号轴承的间隙电压也存在此种变化。说明在高中压转子油膜振荡过程中,高中压转子被抬升,使轴颈更加偏离平衡位置。在计入瓦块的惯性及瓦块支点的弹性和摩擦力,轴颈在瓦中偏离中心位置较远时,远离的那个瓦块会因为动压力的丧失出现颤振,从而大大降低轴承的稳定性。用3、4号轴承作为高速轻载,其轴颈中心工作位置较高,一般不如重载轴承稳定性高。增加轴承承载系数,增大轴颈的偏心率的方法能提高轴承的稳定性。还可通过提高轴承的标高、增加轴承的载荷、减少轴承宽度、增大比压等来提高轴承的稳定性。
3.处理措施
据上述分析可知,提高轴承的稳定性是消除油膜振荡基本和主要的方法。在现场调试工期比较紧的情况下,应采取现场检修能够处理的几种处理方式。
提高3、4号轴承标高130μm。3号瓦往右调整300μm, 4号瓦往右调整20μm。使高中压转子近可能在平衡位置。
重新找正汽机轴系的中心。低压转子和高中压转子解体后,中心存在较大偏差,低压转子偏右100μm,高中压转子偏高100μm。对整个轴系的转子进行了重新找正,限制在合格范围之内,防止发生轴颈偏离瓦块太远。
但采取上述措施的效果不太明显,反而使油膜涡动发展成油膜振荡。因此必须进一步对瓦工作状态进行修正,采取了以下措施:
加大3、4号轴承的进油量。对3、4号各上半轴承,顺转动方向左侧进油孔直径从20mm增大到25.4mm,右侧的进油孔未加大。依靠润滑油挤压轴颈,来增加稳定性,同时加大油量来减少轴承的温升。
对3、4号轴承,左右两边各减少2cm的轴瓦工作面宽度,增大了比压。在瓦修改后,燃气机组多次启停,并在带负荷情况下连续几十小时运行,3、4轴振无低频振动分量出现,基本上以其工频振动为主,油膜振荡已经得到初步解决。
4.结论
1号燃气机组的振动带有典型性,它以轴系失稳为主,主要表现为油膜涡动和油膜振荡。机组实测的高中压转子的一阶临界转速为1380 r/min,工作转速超过2倍一阶临界转速,客观上具有发生油膜涡动和油膜振荡的条件。出现的各种失稳振动情况,说明其设计的轴系稳定裕度过低,系统阻尼不够。建议厂家对轴系稳定性进行复核计算,从根本上解决问题。虽然从理论上说可倾瓦是目前稳定性最佳的轴承,但实际上和现场的安装质量等有很大关联性,当扰动力足够大且轴承阻尼不够时,仍可能发生油膜涡动和油膜振荡。因此提高安装质量、加强质量管理是防止出现问题的有效措施。
【参考文献】
[1]姚福生.汽轮机轴的涡动和油膜振荡[J].发电设备,1991,(10).
[2]迟威,宿海燕等.牡二电厂200 MW机组油膜振荡故障诊断及处理[J].黑龙江电力,2003,25(1).