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摘要: 针对企业普通钻孔生产线技术升级需要出发,将普通人工钻孔主轴改造成自动变频主轴,由此展开工程设计。
关键词: 普通钻孔生产线;主轴变频改造;工程设计
中图分类号:TP122文献标识码:A文章编号:1671-7597(2011)0620073-02
0 引言
生产线普通钻孔岗位,需要大量的专业操作人员。随着机械制造技术的进步和加工经济性的需求,企业迫切需要将现有的普通钻孔生产线进行技术升级,即将普通人工钻孔主轴改造成自动变频主轴。本文正是对生产线普通钻孔主轴变频改造展开的工程设计。
1 工程分析
普通钻孔生产线如图1所示,本工程应用PLC和变频技术[1],完成对生产线普通钻孔主轴的变频改造,改造后的变频主轴机电控制结构如图2所示。
图1普通钻孔生产线
图2变频主轴机电控制结构
变频主轴运动形式:
1)主轴回转的速度控制-高速钻孔&低速铰孔(变频驱动,双速)。
2)主轴的上下移动-(液压驱动,1#电磁阀)。
3)主轴旋转换刀运动-钻孔工位&铰孔工位(180º回旋,液压驱动,2#电磁阀)。
变频主轴自动工作过程:
启动→判断钻头是否在零点(0#传感器)→否,回0#传感器→判断钻头是否工位(1#传感器)→否,回旋至1#传感器→系统处于等待加工状态
→2#传感器检测到工件→钻头高速旋转→钻头下降钻孔
→3#传感器检测到位→钻头上升→至0#传感器→钻头停止运转
→主轴回旋,铰孔工位→铰孔低速正转→下降铰孔
→3#传感器检测到位→铰孔低速反转→铰孔上升
→至0#传感器→铰孔停止运转→主轴回旋,钻头工位。
实现变频器速度控制的两种方案:
方案1:PLC开关量控制VVVF,如图3所示。
方案2:PLC通讯控制VVVF,如图4所示。
图3PLC开关量控制VVVF[2]
图4PLC通讯控制VVVF
液压驱动原理:
主轴上下移动和换刀运动液压驱动原理如图5所示。
图5主轴上下移动和换刀运动液压驱动原理
2 工程实现
具体任务细化:
1)机械原点设在0#位置传感器,即主轴钻头停在0#位置传感器。
2)系统启动后,钻孔主轴自动回到机械原点,系统自动检测并旋转至钻头工位状态。
3)钻孔主轴的上升、下降由电磁阀驱动液压缸来实现,行程由0#、3#传感器控制。
4)当工件运行至工作台上方时,2#传感器检测到工件,给钻孔主轴发出下移信号。
5)钻孔主轴工作循环见变频主轴自动工作过程。
6)工作方式设置为:手动单步、单周期循环和自动循环。
7)有必要的电气保护和联锁。
I/O分配:(以方案1- PLC开关量控制VVVF为例)
设计PLC外围电路:(以方案1- PLC开关量控制VVVF为例,如图6所示)
图6PLC外围电路
变频器参数设定:(见表1)
列写主要的元器件清单:(以方案1-PLC开关量控制VVVF为例,见表2)
电气配线改造:
1)按国家标准进行元器件的布局。2)按技术规范配线。3)检查。
程序的编制:
根据钻孔主轴工作循环设计PLC程序,并利用仿真软件进行仿真调试,修改、完善程序。
变频器选型与参数设置:
根据需要设置变频器参数。
程序的下载与调试:
首先将程序下载到PLC,利用软件强制功能在线模拟调试。然后利用实际输入和输出设备,联机调试。联机调试成功后,交付厂方试运行,并不断完善。
表1设置VVVF参数(以FR-E540变频器为例)
表2主要的元器件清单
3 结论
通过将普通人工钻孔主轴改造成自动变频主轴,实现了普通钻孔生产线技术升级。工程设计提供了主轴变频改造的参考,企业投入少效益大,为技术改造注入强大动力。
参考文献:
[1]王照晶等编,变频技术应用[M].北京:机械工业出版社,2006.
[2]岳庆来主编,变频器可编程序控制器及触摸屏综合应用技术[M].北京:机械工业出版社,2006.
关键词: 普通钻孔生产线;主轴变频改造;工程设计
中图分类号:TP122文献标识码:A文章编号:1671-7597(2011)0620073-02
0 引言
生产线普通钻孔岗位,需要大量的专业操作人员。随着机械制造技术的进步和加工经济性的需求,企业迫切需要将现有的普通钻孔生产线进行技术升级,即将普通人工钻孔主轴改造成自动变频主轴。本文正是对生产线普通钻孔主轴变频改造展开的工程设计。
1 工程分析
普通钻孔生产线如图1所示,本工程应用PLC和变频技术[1],完成对生产线普通钻孔主轴的变频改造,改造后的变频主轴机电控制结构如图2所示。
图1普通钻孔生产线
图2变频主轴机电控制结构
变频主轴运动形式:
1)主轴回转的速度控制-高速钻孔&低速铰孔(变频驱动,双速)。
2)主轴的上下移动-(液压驱动,1#电磁阀)。
3)主轴旋转换刀运动-钻孔工位&铰孔工位(180º回旋,液压驱动,2#电磁阀)。
变频主轴自动工作过程:
启动→判断钻头是否在零点(0#传感器)→否,回0#传感器→判断钻头是否工位(1#传感器)→否,回旋至1#传感器→系统处于等待加工状态
→2#传感器检测到工件→钻头高速旋转→钻头下降钻孔
→3#传感器检测到位→钻头上升→至0#传感器→钻头停止运转
→主轴回旋,铰孔工位→铰孔低速正转→下降铰孔
→3#传感器检测到位→铰孔低速反转→铰孔上升
→至0#传感器→铰孔停止运转→主轴回旋,钻头工位。
实现变频器速度控制的两种方案:
方案1:PLC开关量控制VVVF,如图3所示。
方案2:PLC通讯控制VVVF,如图4所示。
图3PLC开关量控制VVVF[2]
图4PLC通讯控制VVVF
液压驱动原理:
主轴上下移动和换刀运动液压驱动原理如图5所示。
图5主轴上下移动和换刀运动液压驱动原理
2 工程实现
具体任务细化:
1)机械原点设在0#位置传感器,即主轴钻头停在0#位置传感器。
2)系统启动后,钻孔主轴自动回到机械原点,系统自动检测并旋转至钻头工位状态。
3)钻孔主轴的上升、下降由电磁阀驱动液压缸来实现,行程由0#、3#传感器控制。
4)当工件运行至工作台上方时,2#传感器检测到工件,给钻孔主轴发出下移信号。
5)钻孔主轴工作循环见变频主轴自动工作过程。
6)工作方式设置为:手动单步、单周期循环和自动循环。
7)有必要的电气保护和联锁。
I/O分配:(以方案1- PLC开关量控制VVVF为例)
设计PLC外围电路:(以方案1- PLC开关量控制VVVF为例,如图6所示)
图6PLC外围电路
变频器参数设定:(见表1)
列写主要的元器件清单:(以方案1-PLC开关量控制VVVF为例,见表2)
电气配线改造:
1)按国家标准进行元器件的布局。2)按技术规范配线。3)检查。
程序的编制:
根据钻孔主轴工作循环设计PLC程序,并利用仿真软件进行仿真调试,修改、完善程序。
变频器选型与参数设置:
根据需要设置变频器参数。
程序的下载与调试:
首先将程序下载到PLC,利用软件强制功能在线模拟调试。然后利用实际输入和输出设备,联机调试。联机调试成功后,交付厂方试运行,并不断完善。
表1设置VVVF参数(以FR-E540变频器为例)
表2主要的元器件清单
3 结论
通过将普通人工钻孔主轴改造成自动变频主轴,实现了普通钻孔生产线技术升级。工程设计提供了主轴变频改造的参考,企业投入少效益大,为技术改造注入强大动力。
参考文献:
[1]王照晶等编,变频技术应用[M].北京:机械工业出版社,2006.
[2]岳庆来主编,变频器可编程序控制器及触摸屏综合应用技术[M].北京:机械工业出版社,2006.