换热器腐蚀失效预测及防控策略研究

来源 :石油化工腐蚀与防护 | 被引量 : 0次 | 上传用户:green7116xxxx
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根据现场工艺流程搭建Aspen模拟计算模型,将企业提供的工艺相关参数和日常运行工况等数据输入仿真模型内,获取该工况下的多相流的物性参数,从而预测换热器区域发生的腐蚀失效情况,该模型主要预测HCl引起的露点腐蚀和NH4 Cl引起的结晶沉积.借助传热计算软件HTRI,构建换热器热力学模型,将数据导入后得到管程、壳程、壁面层的温度分布,进而判定换热器失效位置为距管程进口约1.55 m后的范围.为了减缓腐蚀和保证装置安全长周期运行,提出了改善工艺操作和配管平衡方案等措施.
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处理好运营过程中的固体废物是销售企业的环保工作要点.由于天然气中含有水分,为彻底将其清除干净,销售企业CNG加气站均采用脱水工艺,使用分子筛对水分进行吸附,而分子筛的合规处理一直是销售企业环保管理的短板.通过对CNG加气站分子筛结构进行分析,对使用后的分子筛进行定性检测,基本判定4A分子筛属于危险废物范畴,并对分子筛的合规管理及处置提出了4点有针对性的建议.
通过对国内某原油进行实沸点切割和环烷酸分离,采用电位滴定仪、红外光谱仪及质谱仪等研究原油、馏分油中环烷酸分布及类型.研究结果表明:原油酸值为13.18 mg(KOH)/g,属于超高酸原油,其环烷酸主要集中为400~425℃,425~450℃和>450℃馏分,分别占原油总酸质量的4.68%,5.34%和54.44%;超高酸原油中环烷酸主要为双环和三环环烷酸,质量分数分别为23.02%和25.52%;柴油中环烷酸相对分子质量在155~337,碳数范围在C9至C22,主要为三环环烷酸,质量分数为50.53%;减
针对2号常减压蒸馏装置2016—2020年生产运行期间加工原油和腐蚀监检测情况,结合大修期间腐蚀检查发现的问题,综合分析了主体设备腐蚀的现状,评价了工艺防腐蚀的控制效果,分别从原油质量控制、深度电脱盐、工艺防腐蚀管理、腐蚀监检测等方面提出了下周期装置的防腐蚀策略,从而确保常减压蒸馏装置长周期安全稳定运行.
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介绍了常减压蒸馏装置、催化裂化装置、加氢装置及连续重整装置等典型炼油装置的重点腐蚀部位,分析了腐蚀机理,提出了工艺防腐蚀措施,并对注剂喷嘴结构设计及适用范围进行了归纳总结,为炼油装置的改造、设计与防护提供了借鉴与参考.
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