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【摘要】针对李一煤矿自然发火的现状,对影响工作面防灭火工作的不利因素进行分析,得到防灭火工作需要解决的关键问题,提出对高冒点、老塘等不同地点采取不同措施的综合灭火方法,通过现场监测显示取得良好的效果。
【关键词】综合灭火方法;新型防火材料;高冒;漏风
煤炭自燃火灾是我国煤矿安全生产面临的一大突出灾害[1]。不仅能造成矿井设备和煤炭资源的巨大破坏和损失,而且也严重威胁到井下作业人员的生命安全,甚至会引起瓦斯、煤尘爆炸等重特伤亡事故[2]。虽然近年来煤矿内因火灾防治技术得到了长足的发展,但单一的防灭火技术措施效果并不理想,煤炭自然发火防治形势仍较为严峻[3-5]。因此研究煤矿防灭火综合技术仍然具有重大意义。
1.概况
淮南矿业集团李一煤矿已进入收缩性开采阶段,B8煤层经安徽兴安矿用安全产品检验站鉴定为II类自燃倾向性,煤层具有爆炸性。该煤层在-312m~-252m、-370m~-428m、-602m~-544m水平开采过程中,均出现了不同程度自燃发火隐患,其中2010年2月在-252m B8风巷掘进过程中,迎头出现CO浓度达460ppm,-252m轨道石门曾出现CO浓度超过了2000ppm,致使-312m~-252m采区进行了永久性的封闭。
-602m~-544m B8采面,属原煤层一次性放顶开采,上至-505m标高,下至-597m标高,东至Ⅳ线向东50m处,西至检线以西140m处,对应该B8煤层上阶段未掘,以下至F4.5断层,以东B11b、B11a、B10、B9、B8、B7、B6等煤层均部分回采,以南B10、B11a、B11b煤层未掘,B9煤层工作面于2010年6月17日封闭结束,以西为F23逆断层,以北B7风巷正在掘进,该块段在回采过程中已过-544m轨道石门、-544m皮带机石门、-544m正石门、-602mw1石门,将来还要过-544m老中央回风井、-602mw1皮带机石门、-602m中央回风井、-602m回风上山等,走向长410m,倾斜长度为87m,平均煤层厚度为5m,煤层倾角23°。
2.-602mB8采煤工作面防灭火不利因素(自燃影响因素)
煤炭自燃的条件必须具有:(1)自燃倾向性的煤炭呈破碎状态存在;(2)连续漏风供氧条件;(3)积聚氧化生热的蓄热环境;(4)上述三要素在同一空间上同时具备,并稳定持续足够的时间[6]。
-602mB8采煤工作面自然发火的具体影响因素有:(1)局部易抽冒、氧化:该面由于煤层破碎,煤质比较融,在上、下顺槽掘进与改棚过程中,多处发生抽冒现象,抽冒后约在一周时间内就会出现CO,如不及时采取有效措施并迅速上升。(2)邻近层高冒、自燃发火倾向性较严重:B8煤层上覆B9煤层已回采结束,B8煤层与B9煤层的层间距约22m左右,在B9一道施工过程中过F断层时,B9一道也曾出现CO达240ppm,温度达28℃;其下覆层B7煤层与B8煤层层间距为3米左右,-544m重车施工过B7煤层时出现过高冒CO最高达120ppm。(3)该块段漏风源较多,堵漏工作非常困难表现在以下几方面:①在此块段采掘头面较多(一个采煤工作面、两个掘进工作面),采场应力集中,巷道压力大,其中B8上风巷及其回风系统已多次维修,B9上、下顺槽、回风石门及-544m南、北石门等处封闭墙已经被压裂,封闭墙周围围岩松动、形成裂隙,造成漏风。②采面过-544m轨道石门、中央回风井、皮带机石门等多处老巷及采空区,均存在不同程度的漏风通道。③其上覆层B9工作面(如上所述出现CO)已回采结束与其压茬仅有3.5月,压茬时间短,与本工作面下顺槽之间存有漏风。④B7煤层(如上所述出现CO)距B8煤层法距为3~4米,受采动影响,围岩松动,形成一定漏风。(4)根据采煤工作面上覆岩层采动裂隙分布“O”形圈理论,放顶煤工作面回采后,采空区上、下巷的离层与开切眼的离层相贯通,使上、下巷和开切眼形成一条圈漏风通道,如工作面推进速度慢,极易氧化。本面工作面在回采放顶后1.5月上隅角出现CO达14PPm。综合上述,该工作面顶底板围岩松动,漏风通道多,通风网络复杂,工作面极易发生自燃发火。因此,如何采取切实有效措施减少漏风及上下风巷抽冒地点的处理,来防止煤体氧化,至关重要。
3.防治自然发火综合措施
一直以来,李一矿对B8采煤工作面只采用洒浆、老塘注浆这种单调方法进行防火,但自然发火现象经常发生,为此本技术综合采用了高冒点喷注水泥、MEA;老塘灌注MEA、LFM煤矿高分子防灭火材料;钻孔顺槽埋管注氮、带压喷注封闭墙等灭火方法,取得了良好的效果,确保了该工作面的安全高效生产[7-8]。
(1)高冒点处喷注水泥沙浆,灌注MEA高分子新型高分子防灭火材料等。-544m~-602mB8上下顺槽共出现四处高冒,而每次高冒后一周内便出现CO且持续快迅上升。其下顺槽有一处高冒曾出现CO达220ppm,温度50℃的危险隐患,为阻止高冒点继续氧化,我们在高冒处前后各10m范围内打密集浅孔,钻孔孔深控制在8m~12m,钻孔孔径为42mm,走向间距3m穿过煤层进入煤层顶板,然后下直径为30mm注浆管直至孔底,采用聚胺脂封孔,然后在高冒处10m范围内全断面喷浆,喷浆厚度不小150mm,并喷严喷实以防注浆时漏浆。紧接着先注水泥与水玻璃,水泥与水玻璃凝固后使得巷帮、巷顶形成一层隔氧层;然后注MEA高分子化学材料,将整个高冒处空洞注满为止,使高冒处周围煤体内长期、持续有效,保水、固水,以全面提高阻燃、降温效果和防灭火功效,最后向措施孔内24小时不间断的注氮气,减少或隔绝氧气,防止氧化。
其中高温高冒处注水泥、水玻璃、MEA等化学防火材料的注意事项有:①每次注浆结束,必须冲洗注浆管路,以防余浆堵塞管路或钻孔;②注浆顺序:先注水泥与水玻璃、再注MEA高分子化学材料,最后再通过钻孔向高冒处注氮气;③对出现温度变化未上升的高冒点,只需及时向高冒处注水泥与水玻璃注满注实即可,无须注MEA高分子化学材料;④氮气压力保持在0.6~0.7Mpa,24小时不间断的注氮。 (2)上隅角压注黄泥浆、FSA快速垒砌筑封闭墙。工作面上隅角采取直径为60mm管路每隔20m拔一“三通”对老塘进行压注黄泥浆、同时在采空区侧从上下向每隔15m对采空区进行洒浆,提高泥浆浓度,确保水土比不小于5:1。采用FSA高分子化学材料加碎煤配入一定比例的水按10:1:7比例认真搅拌后装入双抗编织袋快速在上隅角垒砌封闭墙,迅速有效减少采空区漏风。
(3)下隅角埋管注氮及采用FSA快速垒砌封闭墙。
下隅角采用直径为60mm管路每隔10m拨个“三通”24小时不间断地向上隅角采空区内注氮,保证注氮量不少于110m3/h。下隅角与上隅角相同,采用FSA高分子化学材料加碎煤配入一定比例的水按10:1:7比例认真搅拌后装入双抗编织袋快速封堵下隅角,达到阻止采空区氧化目的。
(4)工作面煤体注水
对正在回采的工作面在煤壁侧每隔5m使用轻型防突钻机打孔深不小于10m的注水眼,对煤体进行注水,即起到防突的作用,又能起到防灭火的双重功效。
(5)采煤工作面过各石门、采空区防灭火措施
由于受到采动影响,与采区相联同的巷道的封闭墙,都不同程度存在裂隙,采煤工作面的上下风巷受采动影响,已前后数次安排队伍卧底改棚,所以煤岩裂隙较多。火墙损坏较为严重,如只采取日常维修,无法确保不漏风,为此采取以下措施:①首先在上覆层已收作面-602m~-544mB9上隅角5m处顺槽内施工一道厚度不小于800mm的双瓦石墙。②然后在本面上顺槽轨道石门拔门口向里3m处轨道石门与回风石门分别在施工两道双瓦石墙,两墙间距2m,之间用水泥沙浆充填严实,并带注实。③最后在轨道石门、回风石门与B9上隅角封闭墙之间注黄泥浆,并注实注严。不再向已收作B9采空区灌注黄泥浆,这样即隔断B9采空区氧化,又为B8回采面消除了隐患。④对所有过采空区、石门与本采区相联的封闭墙,并重新进行维修,并对墙体与墙外周围5m巷道打眼(眼深1m,每隔2m施工一个注浆眼),进行喷注水泥沙浆,加固墙体与围岩体。
(6)加快工作面推进迅速
由于本煤层易燃,特别是过采空区、石门与其它相联的巷道时,一定要加快推进迅速,以缩短氧化时间,及时使暴露煤层进入窒息带,降低煤层自燃倾向性。
(7)加强检测
从工作面上隅角直至下隅角每隔10m布置测点,设置CO传感器和温度传感器,并与矿井安全监测监控系统联网。并加强人工监测,专职人员随身携带CO检测仪,在检测瓦斯的同时,回风隅角的CO进行检测,每周至少检测一次。
4.取得效果及分析
经过高冒点喷注水泥、MEA;老塘灌注MEA、LFM煤矿高分子防灭火材料;钻孔顺槽埋管注氮、带压喷注封闭墙等灭火方法,始终保持采空区O2不大于16%,N2气浓度不小少82%,从而有效地阻止了采空区遗煤氧化。
此外由于前期已经向煤体注水,在阻止煤层自燃,后期待水份蒸发后,煤层已经进入氧气窒息带,也不会发生燃烧。降低了煤层自燃倾向性。
5.结论
(1)李一煤矿-602mB8采煤工作面具有局部易抽冒、氧化,邻近层高冒、自燃发火倾向性较严重,漏风源较多,采空区上、下巷的离层与开切眼的离层相贯通等特点,给工作面防灭火工作造成很大的威胁。
(2)根据现场情况,李一煤矿选用先进适用的安全技术和产品,采用了高冒点喷注水泥、MEA;老塘灌注MEA、LFM煤矿高分子防灭火材料;钻孔顺槽埋管注氮、带压喷注封闭墙等综合灭火方法,针对不同漏风地点采取不同措施。通过现场监测显示取得良好的效果。
(3)坚持预防为主,从采掘设计源头上加强防火工作,尽量避免巷道过采空区、老巷等。加强防火日常管理工作,加大监测监控和预测预报的力度。
参考文献
[1]郑海宾.易自燃煤层综采工作面回采期间防灭火技术研究[J].中国煤炭地质,2013,25(5):43-45.
[2]贺清,杨飞,许满贵等.煤矿自燃火灾综合治理技术与实践 [J].陕西煤炭,2014 (1): 67-70.
[3]徐永亮,时国庆,王德明等.条带工作面煤自燃综合防灭火技术[J].煤炭科学技术,2010,38(10):48-51.
[4]郝宇,刘杰,王长元等.综放工作面超厚煤层注氮防灭火技术应用[J].煤矿安全,2008(7):41-44.
[5]张旭东.液态二氧化碳防灭火技术在开采自燃煤层矿井的应用[J].内蒙古煤炭经济,2013(7):131、136.
作者简介
蒋维胜,男,安徽淮南人,1987年毕业于淮南矿业学院,工程师,一直从事通风安全技术管理工作.
【关键词】综合灭火方法;新型防火材料;高冒;漏风
煤炭自燃火灾是我国煤矿安全生产面临的一大突出灾害[1]。不仅能造成矿井设备和煤炭资源的巨大破坏和损失,而且也严重威胁到井下作业人员的生命安全,甚至会引起瓦斯、煤尘爆炸等重特伤亡事故[2]。虽然近年来煤矿内因火灾防治技术得到了长足的发展,但单一的防灭火技术措施效果并不理想,煤炭自然发火防治形势仍较为严峻[3-5]。因此研究煤矿防灭火综合技术仍然具有重大意义。
1.概况
淮南矿业集团李一煤矿已进入收缩性开采阶段,B8煤层经安徽兴安矿用安全产品检验站鉴定为II类自燃倾向性,煤层具有爆炸性。该煤层在-312m~-252m、-370m~-428m、-602m~-544m水平开采过程中,均出现了不同程度自燃发火隐患,其中2010年2月在-252m B8风巷掘进过程中,迎头出现CO浓度达460ppm,-252m轨道石门曾出现CO浓度超过了2000ppm,致使-312m~-252m采区进行了永久性的封闭。
-602m~-544m B8采面,属原煤层一次性放顶开采,上至-505m标高,下至-597m标高,东至Ⅳ线向东50m处,西至检线以西140m处,对应该B8煤层上阶段未掘,以下至F4.5断层,以东B11b、B11a、B10、B9、B8、B7、B6等煤层均部分回采,以南B10、B11a、B11b煤层未掘,B9煤层工作面于2010年6月17日封闭结束,以西为F23逆断层,以北B7风巷正在掘进,该块段在回采过程中已过-544m轨道石门、-544m皮带机石门、-544m正石门、-602mw1石门,将来还要过-544m老中央回风井、-602mw1皮带机石门、-602m中央回风井、-602m回风上山等,走向长410m,倾斜长度为87m,平均煤层厚度为5m,煤层倾角23°。
2.-602mB8采煤工作面防灭火不利因素(自燃影响因素)
煤炭自燃的条件必须具有:(1)自燃倾向性的煤炭呈破碎状态存在;(2)连续漏风供氧条件;(3)积聚氧化生热的蓄热环境;(4)上述三要素在同一空间上同时具备,并稳定持续足够的时间[6]。
-602mB8采煤工作面自然发火的具体影响因素有:(1)局部易抽冒、氧化:该面由于煤层破碎,煤质比较融,在上、下顺槽掘进与改棚过程中,多处发生抽冒现象,抽冒后约在一周时间内就会出现CO,如不及时采取有效措施并迅速上升。(2)邻近层高冒、自燃发火倾向性较严重:B8煤层上覆B9煤层已回采结束,B8煤层与B9煤层的层间距约22m左右,在B9一道施工过程中过F断层时,B9一道也曾出现CO达240ppm,温度达28℃;其下覆层B7煤层与B8煤层层间距为3米左右,-544m重车施工过B7煤层时出现过高冒CO最高达120ppm。(3)该块段漏风源较多,堵漏工作非常困难表现在以下几方面:①在此块段采掘头面较多(一个采煤工作面、两个掘进工作面),采场应力集中,巷道压力大,其中B8上风巷及其回风系统已多次维修,B9上、下顺槽、回风石门及-544m南、北石门等处封闭墙已经被压裂,封闭墙周围围岩松动、形成裂隙,造成漏风。②采面过-544m轨道石门、中央回风井、皮带机石门等多处老巷及采空区,均存在不同程度的漏风通道。③其上覆层B9工作面(如上所述出现CO)已回采结束与其压茬仅有3.5月,压茬时间短,与本工作面下顺槽之间存有漏风。④B7煤层(如上所述出现CO)距B8煤层法距为3~4米,受采动影响,围岩松动,形成一定漏风。(4)根据采煤工作面上覆岩层采动裂隙分布“O”形圈理论,放顶煤工作面回采后,采空区上、下巷的离层与开切眼的离层相贯通,使上、下巷和开切眼形成一条圈漏风通道,如工作面推进速度慢,极易氧化。本面工作面在回采放顶后1.5月上隅角出现CO达14PPm。综合上述,该工作面顶底板围岩松动,漏风通道多,通风网络复杂,工作面极易发生自燃发火。因此,如何采取切实有效措施减少漏风及上下风巷抽冒地点的处理,来防止煤体氧化,至关重要。
3.防治自然发火综合措施
一直以来,李一矿对B8采煤工作面只采用洒浆、老塘注浆这种单调方法进行防火,但自然发火现象经常发生,为此本技术综合采用了高冒点喷注水泥、MEA;老塘灌注MEA、LFM煤矿高分子防灭火材料;钻孔顺槽埋管注氮、带压喷注封闭墙等灭火方法,取得了良好的效果,确保了该工作面的安全高效生产[7-8]。
(1)高冒点处喷注水泥沙浆,灌注MEA高分子新型高分子防灭火材料等。-544m~-602mB8上下顺槽共出现四处高冒,而每次高冒后一周内便出现CO且持续快迅上升。其下顺槽有一处高冒曾出现CO达220ppm,温度50℃的危险隐患,为阻止高冒点继续氧化,我们在高冒处前后各10m范围内打密集浅孔,钻孔孔深控制在8m~12m,钻孔孔径为42mm,走向间距3m穿过煤层进入煤层顶板,然后下直径为30mm注浆管直至孔底,采用聚胺脂封孔,然后在高冒处10m范围内全断面喷浆,喷浆厚度不小150mm,并喷严喷实以防注浆时漏浆。紧接着先注水泥与水玻璃,水泥与水玻璃凝固后使得巷帮、巷顶形成一层隔氧层;然后注MEA高分子化学材料,将整个高冒处空洞注满为止,使高冒处周围煤体内长期、持续有效,保水、固水,以全面提高阻燃、降温效果和防灭火功效,最后向措施孔内24小时不间断的注氮气,减少或隔绝氧气,防止氧化。
其中高温高冒处注水泥、水玻璃、MEA等化学防火材料的注意事项有:①每次注浆结束,必须冲洗注浆管路,以防余浆堵塞管路或钻孔;②注浆顺序:先注水泥与水玻璃、再注MEA高分子化学材料,最后再通过钻孔向高冒处注氮气;③对出现温度变化未上升的高冒点,只需及时向高冒处注水泥与水玻璃注满注实即可,无须注MEA高分子化学材料;④氮气压力保持在0.6~0.7Mpa,24小时不间断的注氮。 (2)上隅角压注黄泥浆、FSA快速垒砌筑封闭墙。工作面上隅角采取直径为60mm管路每隔20m拔一“三通”对老塘进行压注黄泥浆、同时在采空区侧从上下向每隔15m对采空区进行洒浆,提高泥浆浓度,确保水土比不小于5:1。采用FSA高分子化学材料加碎煤配入一定比例的水按10:1:7比例认真搅拌后装入双抗编织袋快速在上隅角垒砌封闭墙,迅速有效减少采空区漏风。
(3)下隅角埋管注氮及采用FSA快速垒砌封闭墙。
下隅角采用直径为60mm管路每隔10m拨个“三通”24小时不间断地向上隅角采空区内注氮,保证注氮量不少于110m3/h。下隅角与上隅角相同,采用FSA高分子化学材料加碎煤配入一定比例的水按10:1:7比例认真搅拌后装入双抗编织袋快速封堵下隅角,达到阻止采空区氧化目的。
(4)工作面煤体注水
对正在回采的工作面在煤壁侧每隔5m使用轻型防突钻机打孔深不小于10m的注水眼,对煤体进行注水,即起到防突的作用,又能起到防灭火的双重功效。
(5)采煤工作面过各石门、采空区防灭火措施
由于受到采动影响,与采区相联同的巷道的封闭墙,都不同程度存在裂隙,采煤工作面的上下风巷受采动影响,已前后数次安排队伍卧底改棚,所以煤岩裂隙较多。火墙损坏较为严重,如只采取日常维修,无法确保不漏风,为此采取以下措施:①首先在上覆层已收作面-602m~-544mB9上隅角5m处顺槽内施工一道厚度不小于800mm的双瓦石墙。②然后在本面上顺槽轨道石门拔门口向里3m处轨道石门与回风石门分别在施工两道双瓦石墙,两墙间距2m,之间用水泥沙浆充填严实,并带注实。③最后在轨道石门、回风石门与B9上隅角封闭墙之间注黄泥浆,并注实注严。不再向已收作B9采空区灌注黄泥浆,这样即隔断B9采空区氧化,又为B8回采面消除了隐患。④对所有过采空区、石门与本采区相联的封闭墙,并重新进行维修,并对墙体与墙外周围5m巷道打眼(眼深1m,每隔2m施工一个注浆眼),进行喷注水泥沙浆,加固墙体与围岩体。
(6)加快工作面推进迅速
由于本煤层易燃,特别是过采空区、石门与其它相联的巷道时,一定要加快推进迅速,以缩短氧化时间,及时使暴露煤层进入窒息带,降低煤层自燃倾向性。
(7)加强检测
从工作面上隅角直至下隅角每隔10m布置测点,设置CO传感器和温度传感器,并与矿井安全监测监控系统联网。并加强人工监测,专职人员随身携带CO检测仪,在检测瓦斯的同时,回风隅角的CO进行检测,每周至少检测一次。
4.取得效果及分析
经过高冒点喷注水泥、MEA;老塘灌注MEA、LFM煤矿高分子防灭火材料;钻孔顺槽埋管注氮、带压喷注封闭墙等灭火方法,始终保持采空区O2不大于16%,N2气浓度不小少82%,从而有效地阻止了采空区遗煤氧化。
此外由于前期已经向煤体注水,在阻止煤层自燃,后期待水份蒸发后,煤层已经进入氧气窒息带,也不会发生燃烧。降低了煤层自燃倾向性。
5.结论
(1)李一煤矿-602mB8采煤工作面具有局部易抽冒、氧化,邻近层高冒、自燃发火倾向性较严重,漏风源较多,采空区上、下巷的离层与开切眼的离层相贯通等特点,给工作面防灭火工作造成很大的威胁。
(2)根据现场情况,李一煤矿选用先进适用的安全技术和产品,采用了高冒点喷注水泥、MEA;老塘灌注MEA、LFM煤矿高分子防灭火材料;钻孔顺槽埋管注氮、带压喷注封闭墙等综合灭火方法,针对不同漏风地点采取不同措施。通过现场监测显示取得良好的效果。
(3)坚持预防为主,从采掘设计源头上加强防火工作,尽量避免巷道过采空区、老巷等。加强防火日常管理工作,加大监测监控和预测预报的力度。
参考文献
[1]郑海宾.易自燃煤层综采工作面回采期间防灭火技术研究[J].中国煤炭地质,2013,25(5):43-45.
[2]贺清,杨飞,许满贵等.煤矿自燃火灾综合治理技术与实践 [J].陕西煤炭,2014 (1): 67-70.
[3]徐永亮,时国庆,王德明等.条带工作面煤自燃综合防灭火技术[J].煤炭科学技术,2010,38(10):48-51.
[4]郝宇,刘杰,王长元等.综放工作面超厚煤层注氮防灭火技术应用[J].煤矿安全,2008(7):41-44.
[5]张旭东.液态二氧化碳防灭火技术在开采自燃煤层矿井的应用[J].内蒙古煤炭经济,2013(7):131、136.
作者简介
蒋维胜,男,安徽淮南人,1987年毕业于淮南矿业学院,工程师,一直从事通风安全技术管理工作.