【摘 要】
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分析导致过热器和再热器管屏结渣的影响因素,指出减小各屏吸热偏差是防止高温管屏结焦的关键,促进烟气沿锅炉宽度方向的温度和速度均匀分布是消除过热器和再热器热偏差的有效
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分析导致过热器和再热器管屏结渣的影响因素,指出减小各屏吸热偏差是防止高温管屏结焦的关键,促进烟气沿锅炉宽度方向的温度和速度均匀分布是消除过热器和再热器热偏差的有效途径.利用高温管屏安全性在线监测系统(PSSS)对华能海门电厂一期超超临界1 036 MW机组锅炉高温再热器温度场变化和管屏结渣情况进行监测,通过实施优化炉内燃烧动力场,防止燃烧火焰冲墙、贴壁,有效控制炉膛周围还原性气体产生,降低烟气温度,同时有针对性地实行吹灰等措施后,消除了高温再热器积灰和结焦.
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