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[摘要]化学水处理设备腐蚀问题是一个比较典型问题,只有对其加以重视,对经常出现的状态进行描述,分析这些状况产生的深层次原因,并找出具体的解决对策,才能更好地促进电厂化学水处理技术和工艺的发展。本文主要就几种常见的化学水处理设备的腐蚀问题进行了研究,以期加深人们对这些状况、原因的了解,采取及时、有效地应对措施来解决这些问题。
[关键词]电厂 化学水处理设备 腐蚀问题 应对措施
[中图分类号]TM621.8 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-12-159-1
电厂最容易发生的腐蚀就是化学水处理设备的腐蚀,本文主要对水处理地沟等设备设施腐蚀、低位酸池设备设施腐蚀进行了分析,对其腐蚀问题进行了描述,并分析了产生这些问题的原因,进而提出了相应的应对措施,希望能够给予人们更多的启发,更好地保证电厂化学水设备的运行状态。
1水处理地沟腐蚀问题及其应对
为了更好地对这个问题进行认识,就需要对具体的状况和反映进行描述,进而分析产生这些问题的原因,这样才能提出有的放矢地意见和建议。
1.1腐蚀问题描述
在日常的离子交换器再生过程中,相关工作人员发现,阳床正排和反排处地沟耐酸瓷砖已经脱落,有一个小水坑在其底部,迅即对此情况进行了调查,全面检查了化学水处理地沟。进而观察到防腐层破损,其中损坏最为严重的就是交换器正排和反排处地沟防腐层,除此之外,还包括冲脱的耐酸瓷砖、损坏开裂的水泥浇筑层等,底部和沟壁交界的裂缝宽5mm左右,这样就造成了酸碱废液向地沟两侧延伸,进行形成了一个空洞,深度达到1.5米,浅的地方也在1m左右,交换器基础底部范围是这些空洞的主要集中地带,这使得交换器的承重造成了很大的安全隐患。
1.2腐蚀原因研究
之所以造成这样的原因,主要包括如下几个方面的原因:其一,由于使用时间比较长,在大量酸碱废水的作用下,地沟水泥浇筑层、地沟耐酸瓷等受到了很大的冲击和腐蚀,最终造成了这种状况。其二,密封性不严,这主要体现在沟壁和沟底的连接出现了问题,地沟内出现一定的积水后,就会冲蚀沟壁的环氧玻璃钢布以及沟底的耐酸瓷砖,使其接缝出现腐蚀作用,逐渐引起环氧玻璃钢布剥落,这样就造成了地沟腐蚀加剧的状况。
1.3腐蚀应对措施
针对如上的腐蚀原因和内在机理,应该采取花岗岩砌筑,花岗岩厚度选择20mm左右,座底和勾缝应该利用环氧树脂胶泥,分阶段对其进行改造,这样才能增加其防腐能力,保证电厂化学水处理设备的正常运行。
2低位酸池内壁腐蚀问题及其应对
如上,我们需要通过对问题的阐述和分析,解析产生这些问题的原因,进而提出相应的应对措施,来改善当前的腐蚀状况。
2.1腐蚀问题描述
电厂化学人员进行监盘的时候发现低位酸池出现异常,其内酸的高度下降了10cm以上,通过对运行记录的查看,并非发现上酸操作记录,然而里面的酸的高度竟然减少了,这意味着哪个环节出现了问题。经过仔细的排除,认定是低位酸池内部存在内漏,之后将具体的情况进行了上报,并组织专人进行确认,并将这个低位酸池隔绝。完成这些操作之后,又进行了内部检查以及碱液置换,最终发现了大面积鼓包出现在池壁和池底防腐层环氧玻璃钢布上。经过这些方面仔细地检验,发现钢筋混凝土已经发生了腐蚀,已经有腐蚀坑出现在池壁和池底,部分钢筋已经外露。
2.2腐蚀原因研究
通过上述腐蚀问题的描述,我们对低位酸池的腐蚀问题有了更为全面地了解,具体来说,我们需要对腐蚀原因进行如下几个层次的分析:(1)对酸池进行隔绝之后,对其内部进行全面的检查,然而其中并没有出现异常沉积物质,这意味着盐酸的质量并没有问题,这样就排除了造成腐蚀的一个原因。(2)在此腐蚀事故发生之前,对酸池进行了内部防腐处理,虽然出现过酸污染事件,但是当时内部防腐层并未发生损坏,这就意味着环氧玻璃钢没有腐蚀。(3)排除了这两个方面的原因,通过环氧玻璃钢纤维布鼓包较大这一现象我们可以进行推测,环氧玻璃钢纤维布防腐效果较差,一些气泡存在于其中,这样就使得部分浓盐酸渗入防腐层内部,导致酸腐蚀逐渐加剧,进而防腐层与墙壁混凝土逐渐脱离;防腐层与混凝土之间集聚着大量的浓盐酸,这样就使得混凝土受到的腐蚀不断严重,最终出现了调查中所述的腐蚀坑,进而形成了鼓包面。经过仔细地查证也检验,也确实是这样的原因。
2.3腐蚀应对措施
为了更好地解决这个腐蚀问题,杜绝其再次发生,应该采取如下措施:(1)对鼓包的防腐层要进行铲除作业,将已腐蚀的钢筋混凝土清除干净,避免留有残余,确定将这些部分凿掉之后,以细石混凝土进行修补,在作业的时候要注意捣实、抹平,混凝土的标号要保持一致,这样才能保证材料相互之间的适应性。(2)完成上述的操作之后,需要利用水泥砂浆对其表面进行抹面,这里需要注意的是对基层进行必要的铲毛、清理工作,在进行施工作业的时候,必须压实、严防脱层、空鼓、裂缝等,保持含水率6%,若难以实现这样的标准,则需要进行烘干脱水操作,一般来说,保持三昼夜45~60℃的加热温度就可以达到理想的效果。(3)对水泥表面进行处理之后,要糊制环氧树脂;清理施工表面一般会选用钢丝刷子,这样做的主要目的是去油、去污及表面拉毛,完成这项操作之后就需要对浮尘进行清除,而后刷底漆二道,确保每次的厚度在0.1mm,每次的间隔至少一天时间,待其自然固化才可以进行后续操作,完成两次刷漆操作后,需要刮腻子1~2次,并修补找平。(4)贴布10层环氧玻璃纤维布,待到上一层固化之后才可以完成下一层的操作,与原旧环氧玻璃层要保持150mm左右宽度,当完成所有的固化后,还需要进行涂刷三道面漆。(5)当所有的作业都完成,且环氧玻璃纤维布及面漆干燥,就可以将其重新投入使用。
3总结
电厂最容易发生的腐蚀就是化学水处理设备的腐蚀,本文主要对水处理地沟等设备设施腐蚀、低位酸池设备设施腐蚀进行了分析,对其腐蚀问题进行了描述,并分析了产生这些问题的原因,进而提出了相应的应对措施,希望能够给予人们更多的启发,更好地保证电厂化学水设备的运行状态。
[关键词]电厂 化学水处理设备 腐蚀问题 应对措施
[中图分类号]TM621.8 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-12-159-1
电厂最容易发生的腐蚀就是化学水处理设备的腐蚀,本文主要对水处理地沟等设备设施腐蚀、低位酸池设备设施腐蚀进行了分析,对其腐蚀问题进行了描述,并分析了产生这些问题的原因,进而提出了相应的应对措施,希望能够给予人们更多的启发,更好地保证电厂化学水设备的运行状态。
1水处理地沟腐蚀问题及其应对
为了更好地对这个问题进行认识,就需要对具体的状况和反映进行描述,进而分析产生这些问题的原因,这样才能提出有的放矢地意见和建议。
1.1腐蚀问题描述
在日常的离子交换器再生过程中,相关工作人员发现,阳床正排和反排处地沟耐酸瓷砖已经脱落,有一个小水坑在其底部,迅即对此情况进行了调查,全面检查了化学水处理地沟。进而观察到防腐层破损,其中损坏最为严重的就是交换器正排和反排处地沟防腐层,除此之外,还包括冲脱的耐酸瓷砖、损坏开裂的水泥浇筑层等,底部和沟壁交界的裂缝宽5mm左右,这样就造成了酸碱废液向地沟两侧延伸,进行形成了一个空洞,深度达到1.5米,浅的地方也在1m左右,交换器基础底部范围是这些空洞的主要集中地带,这使得交换器的承重造成了很大的安全隐患。
1.2腐蚀原因研究
之所以造成这样的原因,主要包括如下几个方面的原因:其一,由于使用时间比较长,在大量酸碱废水的作用下,地沟水泥浇筑层、地沟耐酸瓷等受到了很大的冲击和腐蚀,最终造成了这种状况。其二,密封性不严,这主要体现在沟壁和沟底的连接出现了问题,地沟内出现一定的积水后,就会冲蚀沟壁的环氧玻璃钢布以及沟底的耐酸瓷砖,使其接缝出现腐蚀作用,逐渐引起环氧玻璃钢布剥落,这样就造成了地沟腐蚀加剧的状况。
1.3腐蚀应对措施
针对如上的腐蚀原因和内在机理,应该采取花岗岩砌筑,花岗岩厚度选择20mm左右,座底和勾缝应该利用环氧树脂胶泥,分阶段对其进行改造,这样才能增加其防腐能力,保证电厂化学水处理设备的正常运行。
2低位酸池内壁腐蚀问题及其应对
如上,我们需要通过对问题的阐述和分析,解析产生这些问题的原因,进而提出相应的应对措施,来改善当前的腐蚀状况。
2.1腐蚀问题描述
电厂化学人员进行监盘的时候发现低位酸池出现异常,其内酸的高度下降了10cm以上,通过对运行记录的查看,并非发现上酸操作记录,然而里面的酸的高度竟然减少了,这意味着哪个环节出现了问题。经过仔细的排除,认定是低位酸池内部存在内漏,之后将具体的情况进行了上报,并组织专人进行确认,并将这个低位酸池隔绝。完成这些操作之后,又进行了内部检查以及碱液置换,最终发现了大面积鼓包出现在池壁和池底防腐层环氧玻璃钢布上。经过这些方面仔细地检验,发现钢筋混凝土已经发生了腐蚀,已经有腐蚀坑出现在池壁和池底,部分钢筋已经外露。
2.2腐蚀原因研究
通过上述腐蚀问题的描述,我们对低位酸池的腐蚀问题有了更为全面地了解,具体来说,我们需要对腐蚀原因进行如下几个层次的分析:(1)对酸池进行隔绝之后,对其内部进行全面的检查,然而其中并没有出现异常沉积物质,这意味着盐酸的质量并没有问题,这样就排除了造成腐蚀的一个原因。(2)在此腐蚀事故发生之前,对酸池进行了内部防腐处理,虽然出现过酸污染事件,但是当时内部防腐层并未发生损坏,这就意味着环氧玻璃钢没有腐蚀。(3)排除了这两个方面的原因,通过环氧玻璃钢纤维布鼓包较大这一现象我们可以进行推测,环氧玻璃钢纤维布防腐效果较差,一些气泡存在于其中,这样就使得部分浓盐酸渗入防腐层内部,导致酸腐蚀逐渐加剧,进而防腐层与墙壁混凝土逐渐脱离;防腐层与混凝土之间集聚着大量的浓盐酸,这样就使得混凝土受到的腐蚀不断严重,最终出现了调查中所述的腐蚀坑,进而形成了鼓包面。经过仔细地查证也检验,也确实是这样的原因。
2.3腐蚀应对措施
为了更好地解决这个腐蚀问题,杜绝其再次发生,应该采取如下措施:(1)对鼓包的防腐层要进行铲除作业,将已腐蚀的钢筋混凝土清除干净,避免留有残余,确定将这些部分凿掉之后,以细石混凝土进行修补,在作业的时候要注意捣实、抹平,混凝土的标号要保持一致,这样才能保证材料相互之间的适应性。(2)完成上述的操作之后,需要利用水泥砂浆对其表面进行抹面,这里需要注意的是对基层进行必要的铲毛、清理工作,在进行施工作业的时候,必须压实、严防脱层、空鼓、裂缝等,保持含水率6%,若难以实现这样的标准,则需要进行烘干脱水操作,一般来说,保持三昼夜45~60℃的加热温度就可以达到理想的效果。(3)对水泥表面进行处理之后,要糊制环氧树脂;清理施工表面一般会选用钢丝刷子,这样做的主要目的是去油、去污及表面拉毛,完成这项操作之后就需要对浮尘进行清除,而后刷底漆二道,确保每次的厚度在0.1mm,每次的间隔至少一天时间,待其自然固化才可以进行后续操作,完成两次刷漆操作后,需要刮腻子1~2次,并修补找平。(4)贴布10层环氧玻璃纤维布,待到上一层固化之后才可以完成下一层的操作,与原旧环氧玻璃层要保持150mm左右宽度,当完成所有的固化后,还需要进行涂刷三道面漆。(5)当所有的作业都完成,且环氧玻璃纤维布及面漆干燥,就可以将其重新投入使用。
3总结
电厂最容易发生的腐蚀就是化学水处理设备的腐蚀,本文主要对水处理地沟等设备设施腐蚀、低位酸池设备设施腐蚀进行了分析,对其腐蚀问题进行了描述,并分析了产生这些问题的原因,进而提出了相应的应对措施,希望能够给予人们更多的启发,更好地保证电厂化学水设备的运行状态。