DCS系统升级在化工装置上的应用

来源 :中国化工贸易 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yueyingz4l
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  摘 要:本文较为详尽地介绍了如何对DCS系统进行升级改造,包括其硬件结构、软件结构及其控制原理、控制方案等等,对于一些老系统的升级改造具有一定的借鉴意义。
  关键词:DCS系统 控制站 操作站 组态 下装
  一、引言
  当前,石油化工装置中,长期使用DCS系统已经陆续进入故障率高发期,尤其近年来,计算机部件的快速更新,老系统的备件已经不再生产,原备件已经消耗殆尽,许多系统的硬件都在超期使用,频频出现故障,使得控制系统出现严重的漏洞。而且系统的监控软件和相关操作系统限于当时工控和IT 技术水平,系统整体比较封闭,和当代的数据通讯衔接不好;扩展性差;软件功能不强;在线维护不方便;维护费用增加,这些都对DCS系统稳定运行和日常维护造成了困难,威胁着生产的安全稳定运行,因此对其升级改造势在必行。
  二、DCS系统升级改造方案及其特点
  各个企业都在根据各自生产装置的实际情况,充分有效的利用资金,采取合理的模式,积极去探索并实施DCS升级改造。针对DCS的系统结构,综合了现场多个升级项目,总结出DCS系统升级改造方案,主要分为两类:
  1.操作站部分升级方案
  因為在DCS系统中,可以分监控层设备(如操作站部分)和控制层设备(如控制器部分及IO),这些设备的使用寿命是不相对应的。控制层设备由于是弱电设备(24VDC),其工作环境稳定,使用相对寿命较长,约为30年以上,这些设备也是DCS中最关键、最有价值的核心部分。而监控层设备由于存在较多的强电设备(如电源、风扇、显示器等)和操作人员每天24小时不断地触摸使用,再加上不稳定的工作环境(温度变化快,尘埃多等),使监控层设备使用寿命较短,大约为8-12 年(因使用条件不同有所差别),所以随着系统使用年限的增长,选择对DCS系统中监控层设备进行升级、更新是必然的。该升级方案的特点是:
  ①项目工期短、无风险。
  ②保护投资。
  ③保持原操作习惯不变。
  ④系统性能、可靠性提高。
  2.控制站部分升级方案
  尽管控制层设备的使用寿命较长,不同厂家的控制器的使用寿命也不尽相同,也有当使用十多年的控制器的主辅机多次出现过停机现象,使整个控制系统面临着全面停机的风险。除了加强运行监护外,就要考虑对DCS控制站进行升级。
  该升级方案的最大特点是:项目工期短、无风险。该升级方案只需更换最新的控制器,系统的原有组态重新离线下装,系统现场的硬接线无需变动,工程实施安全,可以窗口检修或大修期间进行,工期两天.
  三、升级方案的应用及实施后效果
  1.操作站部分升级方案在装置上的应用
  1.1.项目背景及升级改造理由
  有一套控制系统自已连续运行十多年,设备老化严重,性能下降,尤其是操作站部分,故障率明显加大,在此期间,HM使用的硬盘更换升级过三次, TOWER柜电源卡也更换多次,该系统机型比较陈旧,运行速度慢,没有球标和鼠标,没有网络接口,系统使用的监控软件版本较低,且功能单一,最重要的是该系列的产品已经基本淘汰停产,备件已无法采购.
  综合上述因素分析,考虑到原系统控制站的控制能力、稳定性、控制精度和速度及系统容量都足够满足当前控制需要,该系统适合采取操作站部分升级方案,即保留原控制站部分不动,只对监控层进行升级。将该套MICRO TDC3000系统局部升级到了Honeywell TPS系统。
  1.2升级改造设计方案
  增加4台最新的GUS操作站
  将原有的TPN监控软件版本升级到R680。
  将原有HM历史模件升级成新的SBHM(单板历史模件)双硬盘冗余结构。
  将原来NIM(网络接口模件)的主板K2LCN-4M升级为K4LCN-16M
  增加LCN机柜,将NIM及升级后的SBHM放入LCN机柜中。
  原系统HM、US、NIM都安装在TOWER柜内,空间很小,当其中的一个节点发生故障时,就必须重新开关电源,这样其它的节点也受到影响,非常不利于日常维护。增加LCN机柜后,将升级后的SBHM放入双节点卡件箱中,将冗余的一对NIM分别放入两个双节点卡件箱中,它们的电源都各自独立,系统可靠性得到了提高。
  1.3.项目实施过程
  1.3.1拆除原有MICRO TDC3000系统,包括4台US操作站、HM、NIM 、一对TOWER柜,
  1.3.2更换4台GUS操作站,供电系统利用原有电源.
  1.3.3新增LCN机柜安装于机柜间内,将升级后的SBHM(历史模件)及NIM(网络接口模件)放入新增的LCN机柜,重新提供一对冗余电源,做好接地系统。
  1.3.4从操作站重新铺设两条LCNA/B电缆至LCN柜内,考虑到原系统的两条UCNA/B电缆长度够用,而且使用状况良好,故利旧将其从控制室引致LCN柜。
  1.3.5安装GUS操作站操作系统软件WINDOWS XP,TPN 监控软件升级,原系统组态数据库移植。
  1.4.项目实施后效果
  系统经过升级后,数据传输及时准确,操作界面直观方便,比以前的操作更人性化,适应操作人员的习惯。由于每个节点有其独立稳定的供电,使整个系统的稳定性、可靠性也大大提高。由于有了操作系统,解决了联网通讯的问题,使整个装置的生产过程可以顺利的接入工厂信息网,真正的体现该系统的全厂一体化方案,有力的保证了生产装置的安全稳定运行。
  2.控制站部分升级方案在装置上的应用
  2.1项目说明
  有一套装置的DCS系统采用恒河的CS 3000系统,共有四套冗余的控制器;具体型号为CP333D,共有300多点,包括控制回路81个;监测回路200多点。由于该控制器的生产年代是2000年的产品,已使用十多年,厂家已经彻底停产,无法买到该系列的备件产品,现场没有该产品的备件;除了1#控制器外,3#和4#控制器的辅机也已经多次出现过停机现象,目前正在监护运行中;系统仍存在以上出现的全面停机的风险,严重威胁装置的正常运行.故决定对DCS控制站升级.
  2.2具体实施方案
  采用最新的产品更换DCS控制站的核心(FCU),把系统的原有组态重新离线下装,现场的硬接线无需变动。
  四、结束语
  总之,根据生产装置的实际需要,将已进入老化的系统升级至一个开放性、稳定性、可靠性都很高的系统,是一个非常好的选择。在系统升级改造的设计过程中,要充分利用现有系统中可用的设备,充分发挥系统的优势优化操作和监视画面,使新增加的部分设备和功能与原有系统紧密地结合起来,使改造后的DCS系统在保持和扩展原有功能的基础上进一步完善和优化。但是,要想最经济、最有效地完成升级,还应充分的优化设计方案,并从软硬件两个方面具体细致的研究其中的升级技术细节,从而顺利的实现升级。
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