论文部分内容阅读
水基型悬浮种衣剂通常应用在农业领域,可以赋予种子抗病虫害能力,同时也能促进种子生长。但是生产种衣剂的过程会产生含有多种农药和化学助剂的废水。种衣剂废水的复杂性和难降解特性为其后续处理增添了不小难度。种衣剂废水处理后的出水需要达到《污水综合排放标准》[GB8978-1996]的_级排放标准。本实验采用改性木屑混凝-生物接触氧化-电催化氧化组合工艺对其进行处理,探讨各个单元不同控制条件下对废水的处理效果,以出水的COD和色度为主要指标,寻找种衣剂废水的最佳处理工艺条件。
在非均相体系中,以木屑(Sawdust)为基体,以甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为接枝单体,在过硫酸盐引发作用下借助自由基共聚反应,合成改性木屑混凝剂(SD-g-PDMC)。通过FT-IR红外光谱和扫描电镜等方法对其进行表征。并研究了不同温度、pH、引发剂浓度以及基体与接枝单体浓度比等条件下对SD-g-PDMC性能的影响。结果表明,在温度为60℃,pH=8,引发剂浓度为1.59/L以及基体与接枝单体浓度比为1∶1.5条件下得到了性能最佳的SD-g-PDMC,接枝率达到12.02%,固体表明Zeta电位达到了14.87mV。利用制备的SD-g-PDMC对种衣剂废水进行混凝沉淀预处理,通过工艺条件优化实验表明:在SD-g-PDMC投加量为2.09/L,PAM投加量为90mg/L,进水pH为7,温度为30℃时,种衣剂废水的COD去除率和脱色率达到最高分别为67.0%和86.5%。
在电催化氧化工艺阶段,实验的控制因素主要有进水pH值,电流密度,反应时间等条件。实验研究结果表明,当pH值为3.0,电流密度为16mA/cm2,反应时间90min的条件下,电催化氧化的出水COD能降至59mg/L,色度几乎完全去除。
经过上述工艺的优化选择,最终确定了最佳工艺流程和控制条件。经此组合工艺处理的种衣剂废水的出水COD从最初的4500mg L-1降至59,去除率高达98.5%,氨氮从20mgL-1降到了检测限以下,色度从最初的26000倍降至接近无色,出水可以达到《污水综合排放标准》[GB8978-1996]一级排放标准。
在非均相体系中,以木屑(Sawdust)为基体,以甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为接枝单体,在过硫酸盐引发作用下借助自由基共聚反应,合成改性木屑混凝剂(SD-g-PDMC)。通过FT-IR红外光谱和扫描电镜等方法对其进行表征。并研究了不同温度、pH、引发剂浓度以及基体与接枝单体浓度比等条件下对SD-g-PDMC性能的影响。结果表明,在温度为60℃,pH=8,引发剂浓度为1.59/L以及基体与接枝单体浓度比为1∶1.5条件下得到了性能最佳的SD-g-PDMC,接枝率达到12.02%,固体表明Zeta电位达到了14.87mV。利用制备的SD-g-PDMC对种衣剂废水进行混凝沉淀预处理,通过工艺条件优化实验表明:在SD-g-PDMC投加量为2.09/L,PAM投加量为90mg/L,进水pH为7,温度为30℃时,种衣剂废水的COD去除率和脱色率达到最高分别为67.0%和86.5%。
在电催化氧化工艺阶段,实验的控制因素主要有进水pH值,电流密度,反应时间等条件。实验研究结果表明,当pH值为3.0,电流密度为16mA/cm2,反应时间90min的条件下,电催化氧化的出水COD能降至59mg/L,色度几乎完全去除。
经过上述工艺的优化选择,最终确定了最佳工艺流程和控制条件。经此组合工艺处理的种衣剂废水的出水COD从最初的4500mg L-1降至59,去除率高达98.5%,氨氮从20mgL-1降到了检测限以下,色度从最初的26000倍降至接近无色,出水可以达到《污水综合排放标准》[GB8978-1996]一级排放标准。