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辽河石化延迟焦化装置开工以来,产生了大量的超稠油污水,这些污水排入污水场后,严重影响了污水场的正常运行,其外排水的达标治理成了公司发展的一个重点和难点。而污水中稠油含量大、现有处理工艺效率较差是外排污水不达标的主要原因。为了尽快解决这一迫在眉睫的难题,对污水场处理工艺进行优化改造成了辽河石化公司的迫切要求。
论文在大量查阅相关文献和对现场各污水处理设施进、出水试验研究的基础上,查找出了辽河石化污水场处理工艺存在的问题和缺陷,并对污水场的瓶颈设施(浮选)的优化改造进行了一系列试验研究,同时针对超稠油污水的特性,制定了辽河石化污水场处理工艺的优化改造方案,并对该方案进行了工业化可行性研究。
对浮选设施的优化改造试验证明,将现有的涡凹浮选改为UF部分回流式溶气浮选效果较好。实验室试验筛选了处理效果较好的絮凝剂,考察了试验过程中主要的影响因素。研究结果表明,无机絮凝剂A100mg/L和有机絮凝剂B1mg/L进行复配,处理效果较好。试验最适宜的pH值范围为7~8,最佳的温度范围是30℃~35℃,采用先加入A,再加入B的加药方式。并在此基础上进行了中试试验,试验结果表明,出水油含量降为26.4mg/L,CODcr降为694.4mg/L;硫化物降为3.23mg/L;SS降为37.4mg/L,BOD5/CODcr的比值从0.24提高为0.48(均为平均值),完全满足生化进水要求。
基于各种污水处理技术的应用情况和大量试验结果,针对超稠油污水所含难降解污染物多等特点,提出了一套优化改造方案,具体内容为:污水的调节和浮选设施改造;厌氧污泥床改建、好氧段改为接触氧化;砂滤池的改造;增设在线仪表等。该优化改造方案有良好的环境、经济效益和技术可行性,工程总投资为3000万元,运行成本为1.4元/m3水,具有工业化可行性。