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燕化公司的丁基锂装置,自1993年投产以来,生产规模不断扩大,但装置中制约产品产量,生产过程的高成本及影响环保的不良因素也逐步暴露出来,其中丁基锂的沉降和过滤工序是产生上述问题的关键环节。
针对沉降操作的工艺特点,本文通过对传动机构的改进,包括对搅拌叶轮的改型,改传动机构为升降形式等措施,解决了溶液中的渣料沉淀到罐底后,搅拌叶轮再启动困难的操作,降低了劳动强度。设计过程最大程度地利用了原有设备,减少了改造资金的投入。
改“静”过滤为“动”过滤是此次改进设计的重要内容,所谓的“静”过滤是利用固定过滤组件过滤锂渣,其过滤效率较低,当过滤作用失效时需要拆卸设备以清理过滤组件,因此维护成本较高;而且维护过程中产生大量的碱性液体,对环境造成了一定程度的污染。为了解决这些难题,本文通过对过滤机构(过滤机)容积的计算,结合常规设计的相关条件,确定了过滤机的结构形式;针对所过滤物料的物理特性,对过滤组件的型式进行了探讨和选择;参照液体流场的试验数据及理论模型,选择了合适的搅拌器形式,确定了几何尺寸和安装位置:最后对搅拌器的临界转速及配用功率进行了计算。另外,采用动态过滤的同时,也相应地对工艺流程进行了改进,从而实现连续、密闭、循环过滤的操作,提高生产效率,降低操作过程的劳动强度,减少了碱性液体对环境的污染。