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近年来我国国民经济的快速发展使环氧丙烷需求连年增长,环氧丙烷行业面临大力发展的机遇。然而我国企业普遍采用的氯醇法工艺,由于在生产过程中不可避免的产生大量高温、高pH值、高盐度的皂化废水,其治理难度制约了环氧丙烷行业的发展。
本文通过石大胜华化工2005年新建4万吨/年环氧丙烷配套皂化废水处理装置的工程设计,首先讨论了从废水处理基础设计阶段技术方案选择、计算、设备选型直到施工图阶段配管设计的工艺设计过程,后又通过提取装置运行数据与设计数据进行比对、分析,验证前期工程设计的合理、合格性。在设计过程中,主要是结合相关企业多年实践经验,对本次设计采用的预处理+生化处理工艺流程进行了优化调整,并对生化处理的推流式活性污泥法曝气系统部分进行了详细计算,在此基础上设计了大量施工图纸。装置投运后,通过对运行数据以及与其它池型活性污泥法的比对分析,结果表明:对高温、高pH值、高盐度环氧丙烷皂化废水,本设计选用的处理工艺流程是有效的、经济的,在实际应用中,不仅节省了基建费用缩短了施工周期,而且经此方案处理后的皂化废水,COD总去除率达到82%,水质达到国家污水综合排放二级标准,实现了皂化废水的达标排放。