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我国生产的氯乙烯单体约60%采用了电石乙炔法原料路线,近年来国内电石乙炔法VCM生产技术虽有较大的改进,但没有重大的突破。
由于高能耗和高污染的缺点,电石乙炔法VCM生产企业要想在较长时期内巩固和发展,继续保持较强的生命力,就需要不断地提高技术创新能力。
论文以电石乙炔法氯乙烯的生产过程为研究对象,在工艺设计与理论分析的基础上,经详细论证、考察,确定装置工艺流程及各单元关键设备方案,在实际工作中做出了多项创新,顺利完成了120kt/a电石乙炔法氯乙烯设计和研究。
论文在国内首次提出采用加压精馏法处理CMS、TCE副产的氯化氢气体,并将回收后的高纯HCl用于生产VCM,有效地解决副产HCl的出路,符合循环经济发展模式;在电石渣浆处理方面,成功地将电石渣浆全部用于环氧丙烷生产,并解决了较长距离输送的问题,电石渣浆的上清液回用于乙炔发生器,减少了废水排放;水碱洗采用闭路循环工艺,采用高效吸收塔单塔水洗工艺替代传统的多塔水洗流程,提高了装置的操控性和出酸浓度,减少了废酸排放和脱吸能耗;高、低沸精馏塔采用高效导向筛板塔,精馏在国内首次采用泵送进料、强制外回流工艺,回流量控制采用变频控制,稳定了高、低沸塔操作。
预计装置建成投运后,将有力推动国内氯乙烯行业的技术进步。