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榨菜是重庆市涪陵区著名的特产之一,但生产榨菜过程中所产生的废水含有高盐高有机浓度高氮,废水处理难度大,成本较高,寻求一种经济有效的处理工艺与技术具有重要的现实意义。 厌氧氨氧化工艺由于其脱氮的高效性和经济性,受到人们普遍关注。本文通过小试研究了厌氧-部分亚硝化-厌氧氨氧化工艺对榨菜废水去除COD和脱氮的处理效果,分析了该工艺的特点及优缺点,并以实际工程为背景,设计了以亚硝化-厌氧氨氧化技术为基础的一套处理榨菜废水的组合工艺,与常规厌氧接触-CASS工艺进行技术与经济对比,探讨了亚硝化-厌氧氨氧化技术在应用上的可行性。研究得到的主要结论如下: ①亚硝化-厌氧氨氧化处理榨菜废水的试验结果表明,经过一定时间的启动和运行,出水水质达到较为满意的效果。COD由3839.0mg/L降到127.0mg/L,平均去除率达到96.7%,COD在ASBBR厌氧阶段的去除率达到89.2%;TN由226.4mg/L降到28.2mg/L,平均去除率达到87.5%,TN在UASB厌氧氨氧化阶段的去除率达到79.8%;氨氮平均出水浓度仅有1.8mg/L,硝态氮平均出水浓度为24mg/L。 ②以试验结果为基础和实际工程为背景,设计了基于亚硝化-厌氧氨氧化技术处理榨菜废水的组合工艺,确定了该组合工艺各单元的设计参数,并分析各个工艺单元的处理效果,预期出水水质效果可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。与常规厌氧接触-CASS工艺进行技术比较可知,亚硝化-厌氧氨氧化工艺处理榨菜废水具有可行性,但工艺较复杂,对控制精度和自动化要求较高。 ③对亚硝化-厌氧氨氧化工艺和常规厌氧接触-CASS工艺进行了经济估算,基础建设费用分别为324.3万元和286.3万元。亚硝化-厌氧氨氧化工艺投资较高,主要是由于工艺复杂,UASB反应塔和设备投资较高。亚硝化-厌氧氨氧化工艺运行电费约为9.2万元/年,而厌氧接触CASS工艺为12.4万元/年,SBBR亚硝化池和CASS池运行能耗分别占各自总能耗的41.1%和55.5%,亚硝化-厌氧氨氧化工艺较节省能耗,体现了亚硝化-厌氧氨氧化工艺低能耗的特点。 研究结果表明,以亚硝化-厌氧氨氧化为基础的组合工艺处理榨菜废水具有可行性,工艺能耗较低,但工艺较复杂,基础建设投资较高。研究结果为亚硝化-厌氧氨氧化工艺处理榨菜废水的应用提供理论依据。