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叉车是一种广泛应用于搬运作业的工业车辆,转向系统是叉车重要的系统之一,随着科技及经济的发展,对叉车转向系统的要求不断提高,因此对叉车转向系统的研究具有重要意义。然而传统的全液压转向器由于存在内泄漏问题,造成计量流量大于转向油缸流量,引起油缸位移不足,进而导致方向盘转角和转向轮转角难以一致对应。基于此,本文在分析传统全液压转向器结构及工作原理的基础上,针对内泄漏引起的油缸位移不足的问题,提出在传统全液压转向器内增加电控补油通路的解决思路,进而对电控补油系统进行设计及工程实践,通过仿真模拟及实验测试对转向系统进行了动态分析。本文主要研究工作如下: (1)在详细分析全液压转向器实际结构的基础上,对内泄漏引起车轮转向不足,进而导致方向盘转角和车轮转角不能保持一致对应的问题,进行转向器内泄漏特性的分析,以期为工程应用中有效减少内泄漏提供理论依据。 (2)针对内泄漏问题进行转向器改进开发,提出利用补油的方法以解决油缸行程不足问题,并从液压、电控、机械三方面展开详细的计算和设计研究,在分析补油原理的基础上,进行补油通路设计,为系统实验平台的搭建提供了条件。 (3)建立了转向器及转向桥的数学模型,并分析二者特性;在数学模型的基础上,基于AMESim软件建立了系统的仿真模型,通过模拟分析发现普通全液压转向系统由于内泄漏的存在,导致油缸位移不足,而通过电控对系统进行补油后,问题得到了很好地解决。 (4)搭建了电控全液压转向系统实验平台,对电控全液压转向器进行了实验测试,实验结果表明,电控全液压转向器能够很好的保证转向轮和方向盘转角的对应性,同时实验和仿真结果良好的匹配,验证了仿真模型及改进开发思路的正确性和可靠性。