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常规以45#钢及有关的合金钢为基材,固体渗硼工艺易产生的渗层较薄,较脆,与基材结合不牢,易于剥落问题。本论文以通过在渗剂中适量地加入稀土元素,对工艺进行改进。
通过金相显微镜观察了不同工艺条件下渗层的组织变化;测量了硼化物层厚度、观察了过渡层的组织状态。对两种工艺处理后的试样,进行了由外及里的成分变化的波谱探测对比。对组织结构进行了分析,结果表明,外层是高硼相FeB,往里是低硼相Fe2B。加入稀土元素使高硼相的量减少,渗硼层中两个含硼相的力学差异减少。富碳过渡区缩小,甚至消失,极大地提高了渗硼层的支撑强度。
对两种工艺处理后的试样,进行了耐磨、耐淬、弯折、耐腐蚀性等方面性能的对比实验。在耐磨性方面,加稀土的试样较为耐磨。耐淬性实验表明,渗硼件不适于在急冷急热条件下工作。弯折实验,确定了渗层的拉压损毁部位。两种工艺条件在耐腐蚀性方面差异不是十分明显的
正交实验初步探明了稀土元素对45#钢的最优添加范围在4%~9%之间,最佳加入量是9%左右。渗硼温度是950℃,保温时间是6小时。所选的三种稀土对同一钢种的催渗效果非常接近。
实验证明了稀土元素有良好的催渗作用;工艺条件中的保温时间是对渗硼层厚度影响最大的因素,其次是渗硼温度,再次是稀土的加入量。