锦16二元复合驱用表面活性剂的研制

来源 :2017国际环氧乙烷及衍生表面活性剂技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mirrorwxj
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分别以辽河石化减一线原油、柴油抽出油、抚顺洗化厂重烷基苯4号、南京洗化厂重烷基苯2号、抚顺洗化厂1、2号复配重烷基苯为原料,采用发烟硫酸磺化的方法对几种原料进行磺化,实验结果表明,抚顺洗化厂1、2号复配重烷基苯磺酸盐针对锦16原油效果最佳,磺酸盐浓度为50%,实验浓度为4‰时,界面张力值3.68×10-3mN/m.
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以羟乙基淀粉(HES)为原料,马来酸酐(MAH)为酯化剂,制备了羟乙基淀粉马来酸酯(HES-MA).考察了投料摩尔比、反应温度和反应时间对取代度(DS)的影响,确定了最佳反应条件为:当n[淀粉葡萄糖单元(AGU)]∶n(MA)=1∶3.5,酯化反应温度为50℃,反应时间为7h时,产品取代度DS=0.2.采用IR和HNMR对结构进行了表征.表面张力性能测试结果表明:羟乙基淀粉马来酸酯具有一定的表面活
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针对大港油田停用铬交联凝胶体系导致中、低温油藏(40-80℃)可用调剖剂种类减少,调剖效果变差的现状,研究了以改性酚醛树脂为交联剂的凝胶体系ZDW-1,考察了该体系与大港油田不同回注水的配伍性、耐温稳定性、封堵性及吸水剖面改善能力.研究结果表明,60℃时,体系的最优浓度范围为聚合物3000-4000mg/L,交联剂3500-4000mg/L、稳定剂2500-3000mg/L,在该浓度范围下体系的成
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以聚醚类破乳剂(1351)为原料,环氧氯丙烷为交联剂,加入引发剂及催化剂,进行聚合交联反应,合成出超高分子量的破乳剂,但由于催化剂用量、搅拌速度、交联剂浓度、交联温度和速度的影响,产品合成过程比较难控制,使得产品质量不稳定.此文从以上五个方面进行研究分析,确定了聚醚类破乳剂交联工艺质量稳定的最佳合成工艺.
针对渤海典型稠油油田-南堡油田污油泥的产生,对其进行了各种分析和检测;判定其产生的主要原因为地层粘土、稠油组份和不适应的破乳剂共同作用的结果.根据分析结果和机理的推断,开发了新型综合了破乳剂,极大的解决了该油田污油泥的难题,在保证污油泥减量70%以上的基础上,大大简化了操作程序和降低了工作量,实现了明显的降本增效.
为解决苏里格气田不断出现的井筒积液难题,根据其气藏特点,研制出一种新的高效廉价泡排剂配方体系KPJ-15.测试结果表明,在煤油浓度0%-15%,矿化度30000mg/L的条件下,KPJ-15体系的起始发泡量、析液半衰期以及携液量均高于现场用泡排剂,说明该体系的发泡性能、泡沫稳定性以及携液性能均好于现场用泡排剂.泡排现场试验结果表明,KPJ-15泡排剂体系具有较好的排液和增产效果.
三元复合驱体系中应用碱使油田注采系统中形成大量硅垢,且硅垢形成后较难去除,为解决油田注采设备日益严重的结垢问题,以乌头酸(AA)、柠檬酸(CA)、丙烯酸(AC)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为单体,过硫酸铵为引发剂,合成了一种新型针对硅垢的共聚物防垢剂(ACAA).确定最佳合成条件为:聚合温度70℃,聚合时间3h,引发剂用量15%,单体摩尔配比AA∶CA∶AC∶AMPS为2.0∶1.5
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