准噶尔盆地克拉美丽气田裂缝性火山岩钻井技术研究与应用

来源 :2009年第三届油气田开发技术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xtchen
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克拉美丽气田火山岩气藏为新疆油田公司2008~2010年天然气重点产能建设区块。前期勘探钻井表明,该区钻井存在着漏失压力低、漏层发育、防漏堵漏难度大、普遍存在漏失现象;石炭系火山岩、二叠系砂砾岩地层岩石强度高、物性变化大、PDC钻头选型困难、机械钻速低;上部地层疏松,下部地层含煤夹层,井壁坍塌问题较为突出的钻井难题,还存在火山岩气藏敏感性强,伤害严重的难题。由于该区复杂的钻井地质特点,造成钻井周期长达3~4台月,钻井成本高。为了提高克拉美丽气田钻井速度和综合开发经济效益,通过积极开展陆东-五彩湾火山岩气藏钻井工艺技术研究和现场试验,进行了优化简化井身结构技术,防漏堵漏技术,优选PDC钻头型号,水平井钻井技术,欠平衡钻井技术,综合钻井提速技术等方面研究,并在钻井实践中取得了良好成效景。
其他文献
随着新疆油气勘探开发工作由浅层向深层的迈进,深层石炭系火山岩地层可钻性差、机械钻速慢的问题越来越突出。新疆油田借鉴国内外油田的实际经验,针对采用常规钻井方式钻深部火山岩地层,难以实现机械钻速突破的难题,尝试采用气基流体钻井方式提速,取得显著的提速效果。本文主要结合新疆油田深层石炭系火山岩勘探中采用气基流体钻井的两口井的具体情况,简要介绍新疆火山岩气藏气基流体钻井提速技术。
本文以新疆油气田石南4井区三工河组气藏为例,通过对利用直井、裸眼井、水平井开发低渗、薄层砂砾岩气藏的产能分析,研究不同井型对产能的影响因素,为提高单井产气量及储量动用程度,气藏最终采收率和开发效果的提高打下了基础。应用地质评价技术,优选了矿场试验区,分别采用不同井型开发,提高了油气层钻遇率,并取得较好的试气试采结果,对类似气藏的开发具有一定的指导和借鉴意义。
靖边气田位于鄂尔多斯盆地中部,主要开发层下古奥陶系马家沟组碳酸盐岩储层的天然气,其气藏属大型深埋藏低孔、低渗干气气藏,无边、底水。随着气田的持续开发、井网的不断完善,地层压力逐渐降低,产水井和产水量逐渐增加,而气井的携液能力变差,造成部分气井难以自喷带液生产,甚至因井筒积液而停产,严重影响了气藏的均衡开发。为了提高产水气井的采出程度,靖边气田开展了地层产水规律、相对富水区、产水气井开发政策及高效开
为了提高固井质量在杏十二区104口井进行了套管外封隔器自增压式双卡高压层固井技术试验。近5年动态数据采集及分析表明:含水率比对比井降低了11.7个百分点,单井日采水量比对比井减少 11.26m3。单日采油量比对比井增加0.08m3。实现了很好的层间封隔,较好地实现了分层开采,没有额外开采射孔层段的液体(几乎全是水),降低了开发成本。本文简要介绍了分层注采固井新工艺工作原理、工艺流程、理论计算、现场
随着天然气勘探开发的持续深入,生产气井的腐蚀状况日趋加剧,威胁着气井的安全生产。CO2腐蚀是天然气开发过程中一种常见的腐蚀类型。近年来国内外在CO2防腐方面开展了大量的研究工作。本文通过对近几年国内外各大油田和石油公司针对不同类型含CO2气田采取的新型高效防腐工艺技术进行调研,总结出了一系列针对含CO2气藏的最新防腐工艺技术,供现场工作人员参考,为防止气井腐蚀、延长气井免修期做出一定的贡献。
针对徐深气田气井多采用13Cr套管进行CO2防腐,导致气井一次性投资成本大幅上升的问题,通过开展徐深气田套管腐蚀规律,管材耐蚀性能评价、电偶腐蚀研究,形成套管组配方案,以此为依据,实现仅在目标井段采用13Cr耐蚀合金套管,其余井段采用普通碳钢套管,大大减少13Cr耐蚀合金套管使用量,形成一种低成本的完井防腐工艺。现场试验2口井,对比全井筒采用13Cr套管费用,可降低套管投资成本50%以上。
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七厂地区浅层包括嫩江组三段~五段、明水组(大部分地区剥蚀)、第三系泰康组和第四系,埋藏深度从地表到700.0m。其中黑帝庙油层发育在嫩江组三、四段地层中,属松辽盆地上部含油组合。自1967年钻井以来,钻井过程中常有井喷、井涌等现象发生。截至到目前,七厂辖区内共有黑帝庙及上部层油气异常显示井及工业油气流井100口,充分显示了黑帝庙层具有一定的油气潜力。本文通过对黑帝庙气藏的生储盖层进行初步评价,结合
莫北2井区侏罗系三工河组油气藏属于具边底水、带油环、带凝析气顶的饱和油气藏。油气水自上而下呈“上气中油下水”分布,是新疆油田公司1998 年发现并于2001年投入开发的、储量规模较大的油气藏。该油气藏自2001年5 月投产以来,开发矛盾及问题逐渐显现,主要表现在气顶气地质储量规模与开发动态不相适应、部分气井出黑油及严重积液、油气水关系复杂等生产问题。针对气顶存在的问题,2008 年~2009 年开
克拉美丽气田石炭系火山岩储层岩石类型多,物性变化大,裂缝发育,属于构造岩性双重控制的火山岩气藏,且存在底水,压裂改造困难大。在储层岩石特征研究基础上,分析了火山岩储层压裂改造技术难点,通过压裂液体系、支撑剂段塞降滤技术、主压裂支撑剂颗粒尺寸、施工规模、前置液量及施工管柱等压裂参数优化研究,很好的解决了压裂改造的难题。现场应用取得明显效果,形成了适用于克拉美丽气田火山岩储层的压裂改造技术。