预硬化型玻璃模具钢LN17的研制

来源 :第八届模具钢学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abcdefghijklmn
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对玻璃模具钢LN17进行了化学成分设计,采用EAF+LF+VOD+ESR冶炼、锻造和预硬化工艺进行生产,分析了其组织与性能.结果表明:LN17钢预硬化后,硬度偏差≤2HRC,组织为均匀的回火索氏体组织及少量残余奥氏体,综合力学性能较14Cr17Ni2钢的有很大提高.
其他文献
针对热作模具钢H13小规格锻件中存在共晶碳化物的问题,利用低倍酸洗和光学显微镜观察等方法,结合热处理试验,研究了均匀化退火时间对H13钢小规格锻件组织和共晶碳化物的影响.结果表明:H13钢经均匀化退火5h后,组织中无魏氏体组织和晶界烧熔,此退火时间可以作为锻后高温扩散最优时间.
为了开发出能适用于700~900℃高温下服役的热作模具钢,对一新型奥氏体热作模具钢的组织和性能进行了研究.结果表明:其电渣锭铸态组织由γ-Fe,V(C,N)和Mo2C组成;大部分V(C,N)的形貌是不规则条状或者片状,并且具有尖角;共晶碳化物Mo2C大部分是层片状、鱼骨架状,少部分是短棒状;固溶热处理时,随着固溶温度升高和时间的增加,洛氏硬度先增大后减小,奥氏体晶粒尺寸先缓慢增加,当固溶温度超过1
采用EAF+LF+VD冶炼的H13钢,通过对钢的LF脱氧工艺进行优化,用铝粉与碳粉进行扩散脱氧,控制炉渣碱度在2.5~3.5范围内,并采用真空脱气、弱氩搅拌及氩气保护等工艺措施来降低钢中的氧含量.结果表明:生产的H13钢经优化脱氧工艺后,钢中的氧含量有较大幅度的降低,平均氧含量由原来的25.37mg/kg降低到13.53mg/kg;T[O]≤20mg/kg占比由原来的26.92%提高到98.37%
对SM55模具钢的一种型腔大模块的锻造加工工艺及加工后材料的组织与力学性能进行了试验研究.结果表明:通过对钢锭进行多火次、多方向锻造,控制不同火次、不同方向的压下量,利用锻造工具进行锻压型腔等生产工艺,生产出了型腔模块外形良好,型腔模块纵向不同位置力学性能、显微组织等较好的模块,SM55钢型腔模块能够满足模具的使用要求.
研究了新型预硬化塑料模具钢DT345经不同工艺热处理后的显微组织及性能.结果表明:通过控制该钢的在线预硬入口温度在850-880℃,出口温度≤200℃,再经500~530℃回火处理,可使预硬化后的硬度达到40~43HRC,抗拉强度达到1140-1270MPa,冲击功达到260~270J,具有适宜的综合性能指标,可满足用户高硬度模具的使用要求.
对1.2367钢进行了不同加热温度和冷却方式的淬火以及不同温度回火的热处理等试验,通过硬度检验、显微组织观察、冲击功测试等对比分析方法确定了最佳热处理工艺,分析了相应的组织、性能.结果表明:其最佳的热处理工艺为1010-1040℃加热油淬,550-600℃回火;相应的硬度50~45HRC,横向冲击功300J以上,可以满足热作模具高温硬度和抗冲击性能的要求.
利用金相显微镜和硬度计进行组织分析和硬度测试,研究了不同退火工艺、淬火工艺和回火工艺对Cr12W钢组织和硬度的影响.结果表明:当退火温度为860℃时,组织球化均匀,硬度为240HBW;随着淬火温度的升高,碳化物数量减少,当淬火温度为960-980℃时,显微组织细小,且970℃时硬度达到最大值;由于冷冲压模具要求在高硬度状态下使用,因此选择低温回火,经低温200℃回火后硬度为60HRC;Cr12W钢
研究了热作模具钢4Cr3Mo2VNiNbB的力学性能和显微组织.结果表明:采用EAF+LF+VD+ESR工艺可以生产出高纯净度的4Cr3Mo2VNiNbB钢;经淬火回火处理后的钢具有优良的横向冲击及拉伸性能,同时组织均匀,油冷与空冷条件下的力学性能与显微组织差别不大.
采用75%CaF2-15%Al2O3-10%CaO三元渣系及60%CaF2-20%Al2O3-10%CaO-10%MgO四元渣系进行电渣重熔制备铁基高温合金渣锭,并进行了质量对比分析.结果表明:采用四元渣系冶炼后,合金中Al、Ti元素的烧损严重,夹杂物的颗粒尺寸小、数量少、分布较均匀,电渣锭表面质量也得到了明显改善;四元渣系的熔点及电导率较低、黏度较高,但两种渣系的密度相差不显著.
某公司生产的H13热作模具钢在退火后的探伤时发现了缺陷,在低倍检验时发现心部存在微裂纹,采用金相显微镜、扫描电镜及能谱仪等对试验钢微裂纹的形成原因进行了分析.结果表明:试验钢钢锭在凝固过程中形成了严重的组织偏析,偏析带中大量的脆性Al203、Al203和MnS复合夹杂物,粗大块状的共晶碳化物偏聚产生内应力,这是造成试验钢退火后心部产生微裂纹的原因.